Servus nochmal.
Roll funktioniert supergenial bei .48b.
Dummerweise bekomme ich Nick nicht richtig gut hin. Es konnten bereits gute Videos gemacht werden, jedoch läuft nick bei mir nicht immer zuverlässig. Momentan kämpfe ich mit hochfrequenten Schwingungen.
Meinem Verständnis nach D zu hoch, gehe ich allerdings herunter sofort niederfrequente Schwingungen. ich benutze folgende Motoren:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=871&productname=
Gimbal ist für die Gopro. P habe ich 19, PWM 80 (sonst kommt er außer Tritt) D bin ich derzeit bei 1.9.
Steht das Gimbal über ein Paar Minuten, fängt der Motor wieder das Singen an.
Ich bin nach stundenlangem Tunen echt ratlos. kann es sein dass der Motor eine Macke hat?
Tipps für mich?
Robert
Roll funktioniert supergenial bei .48b.
Dummerweise bekomme ich Nick nicht richtig gut hin. Es konnten bereits gute Videos gemacht werden, jedoch läuft nick bei mir nicht immer zuverlässig. Momentan kämpfe ich mit hochfrequenten Schwingungen.
Meinem Verständnis nach D zu hoch, gehe ich allerdings herunter sofort niederfrequente Schwingungen. ich benutze folgende Motoren:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=871&productname=
Gimbal ist für die Gopro. P habe ich 19, PWM 80 (sonst kommt er außer Tritt) D bin ich derzeit bei 1.9.
Steht das Gimbal über ein Paar Minuten, fängt der Motor wieder das Singen an.
Ich bin nach stundenlangem Tunen echt ratlos. kann es sein dass der Motor eine Macke hat?
Tipps für mich?
Robert