Hallo FPV Community
Vor ich mein Copter vorstelle etwas über mich,
Ich heiße Michael, komme aus Stuttgart, bin 34 Jahre alt und bin vom Beruf CNC Fräser. Zum Modellbau Hobby bin ich aus Langeweile heraus gekommen. Normal Bau ich Showlaser und schreib eigene Shows.
Zur Abwechselung hab ich mir vor einen Jahr ein RC Auto gekauft, das dann recht schnell langweilig wurde. Darauf hin hat mir ein erfahrener RC Model flieger mal gesagt, Bau doch ein Nurflügler oder so was...
Darauf hin baute ich mir ein Quadrocopter.
Nach 3 Monate hier still mitlesen... war es soweit und kaufte Teile ein.
Entschieden habe ich mich für die
DJI Naza Box
Flyduino X2208 1100KV Brushless Outrunner Motor
Hobbywing Skywalker 4x20A
Graupner MX12
Rotorblätter 11x 4.45 Zoll Carbon
Akku Lipo 3S Graupner
Ausleger 250mm
Abfluggewicht 1300g Copter ohne FPV
Abfluggewicht 1520g Copter mit FPV System
Rest ist Carbon und Alu im Eigenbau.
Es ist bei einen Copter nicht geblieben, es sind zwei geworden. Mein Kumpel war recht schnell von begeistert und hat tatkräftig mit gebastelt.
Bilder vom Aufbau ohne FPV (ProblemKind)
http://s14.directupload.net/file/d/3218/u5d6ctlu_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3218/r8uyp5n9_jpg.htm
Beide Copter sind zu 90% identisch nur das mein Quadrocopter FPV System spendiert bekommen hat. Und ist um 220g Schwerer.
Copter mit FPV:
Nun der Grund warum ich mich heute das erste mal Melde,
Es geht um denn Copter meines Kumpels... der Copter schaukelt sich nach 3 bis 4 Minuten auf und wird unfliegbar und endet meist in einer Notladung. Das Problem hab ich bei meinen Copter nicht, er fliegt wie auf schienen.
Da ich nach Tausch von Motor und Regler zu keinen Erfolg gekommen bin, wollte ich euch Fragen!
Jetzt noch ein paar eck Daten:
Der Copter ist eigentlich nicht der Final Aufbau gewesen, vorher hatten wir die Copter komplett aus Magnesium gefräst und hatten andere Regler
Flyduino NFET (HEXFET) 20A ESC SimonK Firmware
http://s1.directupload.net/images/130407/2p3miblj.jpg
Da sind beide 1A geflogen ohne Probleme.
Gimb werte waren alle auf 100% wie auch im neuen Copter.
Unser Problemkind fliegt nur auf sehr geringe werte, da aber sehr Träge.
soweit, hoffe ich das ich alles habe,
Freundliche Grüße, Micha
Vor ich mein Copter vorstelle etwas über mich,
Ich heiße Michael, komme aus Stuttgart, bin 34 Jahre alt und bin vom Beruf CNC Fräser. Zum Modellbau Hobby bin ich aus Langeweile heraus gekommen. Normal Bau ich Showlaser und schreib eigene Shows.
Zur Abwechselung hab ich mir vor einen Jahr ein RC Auto gekauft, das dann recht schnell langweilig wurde. Darauf hin hat mir ein erfahrener RC Model flieger mal gesagt, Bau doch ein Nurflügler oder so was...
Darauf hin baute ich mir ein Quadrocopter.
Nach 3 Monate hier still mitlesen... war es soweit und kaufte Teile ein.
Entschieden habe ich mich für die
DJI Naza Box
Flyduino X2208 1100KV Brushless Outrunner Motor
Hobbywing Skywalker 4x20A
Graupner MX12
Rotorblätter 11x 4.45 Zoll Carbon
Akku Lipo 3S Graupner
Ausleger 250mm
Abfluggewicht 1300g Copter ohne FPV
Abfluggewicht 1520g Copter mit FPV System
Rest ist Carbon und Alu im Eigenbau.
Es ist bei einen Copter nicht geblieben, es sind zwei geworden. Mein Kumpel war recht schnell von begeistert und hat tatkräftig mit gebastelt.
Bilder vom Aufbau ohne FPV (ProblemKind)
http://s14.directupload.net/file/d/3218/u5d6ctlu_jpg.htm
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Beide Copter sind zu 90% identisch nur das mein Quadrocopter FPV System spendiert bekommen hat. Und ist um 220g Schwerer.
Copter mit FPV:
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Nun der Grund warum ich mich heute das erste mal Melde,
Es geht um denn Copter meines Kumpels... der Copter schaukelt sich nach 3 bis 4 Minuten auf und wird unfliegbar und endet meist in einer Notladung. Das Problem hab ich bei meinen Copter nicht, er fliegt wie auf schienen.
Da ich nach Tausch von Motor und Regler zu keinen Erfolg gekommen bin, wollte ich euch Fragen!
Jetzt noch ein paar eck Daten:
Der Copter ist eigentlich nicht der Final Aufbau gewesen, vorher hatten wir die Copter komplett aus Magnesium gefräst und hatten andere Regler
Flyduino NFET (HEXFET) 20A ESC SimonK Firmware
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Da sind beide 1A geflogen ohne Probleme.
Gimb werte waren alle auf 100% wie auch im neuen Copter.
Unser Problemkind fliegt nur auf sehr geringe werte, da aber sehr Träge.
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soweit, hoffe ich das ich alles habe,
Freundliche Grüße, Micha