Hallo zusammen
Ich habe hier ein AIO Board von HK auf einem F450. Der Copter hat Tarot 2212 Motoren (DJI Clones) und Skywalker 20A Regler.
Mit den Default PIDs Fliegt der Copter zwar eigentlich soweit, er Wackelt aber ganz schön stark und schaukelt sich schon mal so stark auf, dass man ihn fast nicht mehr anfangen kann.
Also versuchte ich mit einem Originalen APM2.5 die PIDs mit AutoTune zu erfliegen.
Leider auch nach mehreren Versuchen nichts brauchbares rausgekommen.
Der Copter lag dann erst mal ein paar Monate im Schrank. Letzte Woche habe ich dann mal versucht die PIDs selber zu erfliegen.
Nach viel mühe habe ich den Copter dann so hingekriegt, dass er nicht mehr wackelt!
Die PIDs waren etwa:
0.08 P
0.08 I
0.002 D
Sowie Stabilize_P 2.0
Naja wirklich schön flog er aber nicht mal so!
Gestern dann da bei meinem anderen Copter ein Prop Defekt war geflogen, der Copter war aber so träge, dass er bei Wind gleich auf dem Kopf lag.
Nochmals von vorne begonnen mit P = 0.05 - 0.15 I / D auf 0, Stabilze auf 3.0
Ich kriegte den Copter nicht mal mit 0.05 ohne Schwingen hin.
Nun zu meiner Frage:
Liegt es am Frame? Sind die Regler das Problem?
Zum Frame: Es ist zwar ein Tarot Clone, macht auf mich aber ein ebenso wertiger Eindruck wie das Original.
Bevor ich jetzt das Frame auf ein Original F450 Umbaue wollte ich mal Fragen ob ihr noch ideen habt?
Gewicht war etwa 900g inkl. Akku
Ich habe hier ein AIO Board von HK auf einem F450. Der Copter hat Tarot 2212 Motoren (DJI Clones) und Skywalker 20A Regler.
Mit den Default PIDs Fliegt der Copter zwar eigentlich soweit, er Wackelt aber ganz schön stark und schaukelt sich schon mal so stark auf, dass man ihn fast nicht mehr anfangen kann.
Also versuchte ich mit einem Originalen APM2.5 die PIDs mit AutoTune zu erfliegen.
Leider auch nach mehreren Versuchen nichts brauchbares rausgekommen.
Der Copter lag dann erst mal ein paar Monate im Schrank. Letzte Woche habe ich dann mal versucht die PIDs selber zu erfliegen.
Nach viel mühe habe ich den Copter dann so hingekriegt, dass er nicht mehr wackelt!
Die PIDs waren etwa:
0.08 P
0.08 I
0.002 D
Sowie Stabilize_P 2.0
Naja wirklich schön flog er aber nicht mal so!
Gestern dann da bei meinem anderen Copter ein Prop Defekt war geflogen, der Copter war aber so träge, dass er bei Wind gleich auf dem Kopf lag.
Nochmals von vorne begonnen mit P = 0.05 - 0.15 I / D auf 0, Stabilze auf 3.0
Ich kriegte den Copter nicht mal mit 0.05 ohne Schwingen hin.
Nun zu meiner Frage:
Liegt es am Frame? Sind die Regler das Problem?
Zum Frame: Es ist zwar ein Tarot Clone, macht auf mich aber ein ebenso wertiger Eindruck wie das Original.
Bevor ich jetzt das Frame auf ein Original F450 Umbaue wollte ich mal Fragen ob ihr noch ideen habt?
Gewicht war etwa 900g inkl. Akku