EDIT: Da der erste Versuch nicht so doll flog gehts hier weiter mit Version 2
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GoFly Travel v1:
Die Suche geht weiter…. Wie immer bin ich mal wieder oder immer noch auf der Suche nach dem perfekten Urlaubskopter. Klar, die Gopro soll er tragen, aber wenn schon dann bitte auch mit Brushless Gimbal. Dann soll er recht gut transportabel sprich Faltbar sein und am besten mit meinen 3S2200er Akkus laufen.
Blick ins Lager und auf den Kopterfriedhof - mal sehen was wir noch da haben. da liegt noch ein alter Frame mit fast neuen 50g A28L Motoren, sollte an 3S und 9-10“ recht viel Schub bringen. Da die Motoren bereits auf Haltern für 12mm Rohr stecken und auch nicht mehr runter wollen bekommt der neue Kopter also auch 12er Arme. Es liegen noch ein paar 450er Heckrohre aus Alu und Carbon rum die auch gut passen sollten, Armlänge wird ein halbes Heckrohr um den Verschnitt zu minimieren - der Kopter soll ja klein bleiben.
Als Flightcontrol kommt ein kleines Crius Multiwii incl i2c-gps-nav Platine und µBlox GPS zum Einsatz. Da auch noch ein kleines i2c OLED rumliegt wird das auch mit eingeplant. Dazu noch 4 12A Regler mit Simonk.
soweit so gut, also ran ans CAD und einen Frame gezeichnet, Vorgabe wie oben und es soll möglichst wenig an Kabeln und Elektronik zu sehen sein. Also 2 1,5mm GFK Centerplates mit 15mm Abstand, Regler und FC dazwischen und oben rauf ne 0,5mm GFK Abdeckung aus der nur GPS, LCD und LED rausschauen. Schellen und Clips für das 12er Rohr werden aus 10mm POM gefräst.
Das Brushless-Gimbal und passende GoPro Case wurden anch den Plänen von MArtinez gefräst und mit einem POM Teil vorne angeflanscht.
Noch ein paar Daten:
Motorabstand: 36cm
Motorabstand diagonal: 48cm
Gewicht: 1200g
Steuerung: Crius AIO Multiwii Board mit i2c-gps-nav und µBlox GPS.
Motor: 4x A28L brushless Outrunner 1050kv mit 9/10×4,5 Props
Regler: 4x Mystery 12A Blue auf SimonK umgeflasht
Empfänger: FrSky D4R-II 4ch
Akku: Turnigy 2200mAh 3S 20C
und ein paar Foddos:
Soweit ist alles Fertig, jetzt fehlt noch das Einstellen der Multiwii und dann gehts auf zum Erstflug - erstmal noch ohne aktives Gimbal, hier fehlt auch noch die kleine Eigenbau Gimbal Platine.
...bin gespannt!
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GoFly Travel v1:
Die Suche geht weiter…. Wie immer bin ich mal wieder oder immer noch auf der Suche nach dem perfekten Urlaubskopter. Klar, die Gopro soll er tragen, aber wenn schon dann bitte auch mit Brushless Gimbal. Dann soll er recht gut transportabel sprich Faltbar sein und am besten mit meinen 3S2200er Akkus laufen.
Blick ins Lager und auf den Kopterfriedhof - mal sehen was wir noch da haben. da liegt noch ein alter Frame mit fast neuen 50g A28L Motoren, sollte an 3S und 9-10“ recht viel Schub bringen. Da die Motoren bereits auf Haltern für 12mm Rohr stecken und auch nicht mehr runter wollen bekommt der neue Kopter also auch 12er Arme. Es liegen noch ein paar 450er Heckrohre aus Alu und Carbon rum die auch gut passen sollten, Armlänge wird ein halbes Heckrohr um den Verschnitt zu minimieren - der Kopter soll ja klein bleiben.
Als Flightcontrol kommt ein kleines Crius Multiwii incl i2c-gps-nav Platine und µBlox GPS zum Einsatz. Da auch noch ein kleines i2c OLED rumliegt wird das auch mit eingeplant. Dazu noch 4 12A Regler mit Simonk.
soweit so gut, also ran ans CAD und einen Frame gezeichnet, Vorgabe wie oben und es soll möglichst wenig an Kabeln und Elektronik zu sehen sein. Also 2 1,5mm GFK Centerplates mit 15mm Abstand, Regler und FC dazwischen und oben rauf ne 0,5mm GFK Abdeckung aus der nur GPS, LCD und LED rausschauen. Schellen und Clips für das 12er Rohr werden aus 10mm POM gefräst.
Das Brushless-Gimbal und passende GoPro Case wurden anch den Plänen von MArtinez gefräst und mit einem POM Teil vorne angeflanscht.
Noch ein paar Daten:
Motorabstand: 36cm
Motorabstand diagonal: 48cm
Gewicht: 1200g
Steuerung: Crius AIO Multiwii Board mit i2c-gps-nav und µBlox GPS.
Motor: 4x A28L brushless Outrunner 1050kv mit 9/10×4,5 Props
Regler: 4x Mystery 12A Blue auf SimonK umgeflasht
Empfänger: FrSky D4R-II 4ch
Akku: Turnigy 2200mAh 3S 20C
und ein paar Foddos:
Soweit ist alles Fertig, jetzt fehlt noch das Einstellen der Multiwii und dann gehts auf zum Erstflug - erstmal noch ohne aktives Gimbal, hier fehlt auch noch die kleine Eigenbau Gimbal Platine.
...bin gespannt!
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