Morgen!
Mein erster Quadrocopter fliegt nach 5 Monaten Planung und Arbeit endlich halbwegs anständig.
Ich habe es mir etwas kompliziert gemacht, da ich Flightcontroll und Fernbedienung selbst entwickelt habe.
Arbeiten beide auf ATxmega basis und funken mit Xbee Funkmodulen.
Die Fernbedienung wertet per SPI einen Dualshock 2 Controller aus, der ist recht bequem zum steuern
Mein Fehler war bisher, dass ich die Motortreiber (KISS ESC) nur mit 50Hz angesteuert habe, das führte dazu, dass er nie stabil wurde.
Mit 1500Hz im Oneshot Mode klappt es gleich viel besser:
[video=youtube;C99vFfhYrd4]https://www.youtube.com/watch?v=C99vFfhYrd4&feature=youtu.be[/video]
Problem ist nur, dass er anfängt zu wippen (ab 0:22), wenn ich kurz lenke und dann nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Falsche Regelparameter?
Was müsste ich da ändern?
Bisher habe ich die PID nur eingestellt, indem ich den Copter aufgehängt habe und erst den P wert gesteigert, bis er anfing zu schwingen und den Wert danach halbiert.
Das gleiche dann auch mit D und I nacheinander.
Und Ja, ich kann deutlich mieser fliegen als Programmieren
Bin vorher noch nie einen Copter geflogen.
Bisher ist zum Glück noch nichts außer Motoren kaputt gegangen.
Fotos kommen noch, werde ich morgen machen.
Bei Interesse kann ich auch Schaltpläne und Programme hochladen.
Für Hilfe bei meinem Problem wäre ich sehr dankbar.
Komponenten:
-Selbst entwickelte Flight Controll auf ATxmega128A1U basis.
-MPU-6050 ACC&Gyro
-4S Lipo 3000mAH
-KISS ESC
-Robbe Roxxy 2827-35
-10" EEP Props
mfg
Olaf
Mein erster Quadrocopter fliegt nach 5 Monaten Planung und Arbeit endlich halbwegs anständig.
Ich habe es mir etwas kompliziert gemacht, da ich Flightcontroll und Fernbedienung selbst entwickelt habe.
Arbeiten beide auf ATxmega basis und funken mit Xbee Funkmodulen.
Die Fernbedienung wertet per SPI einen Dualshock 2 Controller aus, der ist recht bequem zum steuern
Mein Fehler war bisher, dass ich die Motortreiber (KISS ESC) nur mit 50Hz angesteuert habe, das führte dazu, dass er nie stabil wurde.
Mit 1500Hz im Oneshot Mode klappt es gleich viel besser:
[video=youtube;C99vFfhYrd4]https://www.youtube.com/watch?v=C99vFfhYrd4&feature=youtu.be[/video]
Problem ist nur, dass er anfängt zu wippen (ab 0:22), wenn ich kurz lenke und dann nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Falsche Regelparameter?
Was müsste ich da ändern?
Bisher habe ich die PID nur eingestellt, indem ich den Copter aufgehängt habe und erst den P wert gesteigert, bis er anfing zu schwingen und den Wert danach halbiert.
Das gleiche dann auch mit D und I nacheinander.
Und Ja, ich kann deutlich mieser fliegen als Programmieren
Bin vorher noch nie einen Copter geflogen.
Bisher ist zum Glück noch nichts außer Motoren kaputt gegangen.
Fotos kommen noch, werde ich morgen machen.
Bei Interesse kann ich auch Schaltpläne und Programme hochladen.
Für Hilfe bei meinem Problem wäre ich sehr dankbar.
Komponenten:
-Selbst entwickelte Flight Controll auf ATxmega128A1U basis.
-MPU-6050 ACC&Gyro
-4S Lipo 3000mAH
-KISS ESC
-Robbe Roxxy 2827-35
-10" EEP Props
mfg
Olaf
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