Nun hat es mich auch erwischt Klingt erstmal wie der Klassiker, also falsch verkabelt oder sowas, ist es aber nicht. Ich verwende Motoren und ESC aus dem DJI E300 Set, die vorher auch schon erfolgreich in einem Quadrocopter drin waren. Auch die FC stammt aus dem Quadro und hat dort funktioniert. Regler anlernen braucht/kann man nicht bei den DJI-Reglern übrigens nicht. Der Hexa ist in X-Form gebaut.
Fehler: Der Hexa (symmetrisch aufgebaut, Schwerpunkt stimmt) kippt nach vorne rechts beim Startversuch weg. Lässt man ihn kippen, dreht er sich auch leicht nach rechts.
Analyse: Bei Standgas kann man hören, dass der hintere rechte Motor immer schneller wird, während der rechte vordere langsam dreht, die anderen mit wahrscheinlich normaler Drehzahl.
Versuche den Fehler zu beheben:
ich habe den rechten vorderen ESC getauscht, weil der Motor dort zu langsam erschien. Hat nichts gebracht. Der hintere rechte rennt immer noch den anderen davon. Allerdings muss das für den Flug nicht wirklich was bedeuten, da erst da die Regelung wirklich sinnvoll einsetzt.
Außerdem habe ich alles komplett zerlegt und geprüft. Einziger wesentlicher Unterschied zum fliegenden Quadro ist nur das BEC.
Tja, nun bin ich mir nicht sicher, was ich als nächstes tun soll. BEC tauschen, weil es eventuell Störungen verursacht? Motoren tauschen? Weitere ESCs tauschen? Oder doch die Flightcontrol? FC scheint mir eine mögliche Fehlerquelle zu sein, da auch der Quadro beim Start leicht(!) nach vorne rechts gekippt ist. Allerdings nur kurz genickt und total unproblematisch. Der Hexa kippt wirklich komplett um.
Fehler: Der Hexa (symmetrisch aufgebaut, Schwerpunkt stimmt) kippt nach vorne rechts beim Startversuch weg. Lässt man ihn kippen, dreht er sich auch leicht nach rechts.
Analyse: Bei Standgas kann man hören, dass der hintere rechte Motor immer schneller wird, während der rechte vordere langsam dreht, die anderen mit wahrscheinlich normaler Drehzahl.
Versuche den Fehler zu beheben:
ich habe den rechten vorderen ESC getauscht, weil der Motor dort zu langsam erschien. Hat nichts gebracht. Der hintere rechte rennt immer noch den anderen davon. Allerdings muss das für den Flug nicht wirklich was bedeuten, da erst da die Regelung wirklich sinnvoll einsetzt.
Außerdem habe ich alles komplett zerlegt und geprüft. Einziger wesentlicher Unterschied zum fliegenden Quadro ist nur das BEC.
Tja, nun bin ich mir nicht sicher, was ich als nächstes tun soll. BEC tauschen, weil es eventuell Störungen verursacht? Motoren tauschen? Weitere ESCs tauschen? Oder doch die Flightcontrol? FC scheint mir eine mögliche Fehlerquelle zu sein, da auch der Quadro beim Start leicht(!) nach vorne rechts gekippt ist. Allerdings nur kurz genickt und total unproblematisch. Der Hexa kippt wirklich komplett um.