Hallo allerseits,
Ich habe eine Autoquad 6.6.0 Rev 2. Ich fliege einem Hexacopter mit den Tiger Motor MT 4008-12 Motoren und 30A Reglern von Flyduino. Ich habe alles von Anfang bis Ende wie in der Bedienungsanleitung von der AQ Website gemacht. Dann habe ich das Board auf einen billigen Quadcopter, um sicherzustellen, dass alles funktioniert, bevor ich fliegen mit dem teuren Hexa starten. Der Quad hat ein paar billige Motoren und Regler von Hobbyking. Ich habe versucht zu fliegen und alles funktionierte perfekt! Manuelle fliegen, pos / alt halten, Mission Flug und so weiter ... Danach baute ich das Board auf meinen Hexacopter. Ich änderte das Motor Mixing Table und machte den Jungfernflug. Anfangs war alles ok. Pos / alt halten ging und ich versuchte ein wenig herum zu schweben. Ich habe versucht, eine langsame großen Kurve zu machen und dann ist es passiert: ein Motor verweigerte seinen Dienst und ich stürzte ab. (Dies geschah nie mit meinem kleinen Quad) Zum Glück war es ein weicher Boden und nichts wurde beschädigt. Also der nächste Versuch und der gleiche Fehler in der nächsten Runde. Dies geschah nur in der Kurve! Als ich an einer Stelle schweben, passierte nichts. Zu Hause habe ich das Mixing Table überprüft aber es war in Ordnung. Ich weiß nicht, was los ist .. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank!
Gruß
Moritz
Ich habe eine Autoquad 6.6.0 Rev 2. Ich fliege einem Hexacopter mit den Tiger Motor MT 4008-12 Motoren und 30A Reglern von Flyduino. Ich habe alles von Anfang bis Ende wie in der Bedienungsanleitung von der AQ Website gemacht. Dann habe ich das Board auf einen billigen Quadcopter, um sicherzustellen, dass alles funktioniert, bevor ich fliegen mit dem teuren Hexa starten. Der Quad hat ein paar billige Motoren und Regler von Hobbyking. Ich habe versucht zu fliegen und alles funktionierte perfekt! Manuelle fliegen, pos / alt halten, Mission Flug und so weiter ... Danach baute ich das Board auf meinen Hexacopter. Ich änderte das Motor Mixing Table und machte den Jungfernflug. Anfangs war alles ok. Pos / alt halten ging und ich versuchte ein wenig herum zu schweben. Ich habe versucht, eine langsame großen Kurve zu machen und dann ist es passiert: ein Motor verweigerte seinen Dienst und ich stürzte ab. (Dies geschah nie mit meinem kleinen Quad) Zum Glück war es ein weicher Boden und nichts wurde beschädigt. Also der nächste Versuch und der gleiche Fehler in der nächsten Runde. Dies geschah nur in der Kurve! Als ich an einer Stelle schweben, passierte nichts. Zu Hause habe ich das Mixing Table überprüft aber es war in Ordnung. Ich weiß nicht, was los ist .. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank!
Gruß
Moritz