Hallo zusammen,
eher gemeint von "schlank zu breit" .
Bisher eigentlich glücklich, aber wg dauerndem Propellerbruch der Plastiklöffel bin ich auf E-prop umgestiegen. Flugzeit ging sogar auch etwas rauf. Nur schaukelt der Kopter nun vor allem bei Wind etwas, und sonst eben deutlich merklich nach, egal welche Werte ich einstelle. Vermutlich regeln die Motoren mit den nun steiferen Blättern nicht mehr so leicht.
Zuvor mit billigen aber vewindbaren Gummilöffeln regelte es sich tadellos!
Daher strebe ich nun einen Motorenwechsel an, in der Hoffnung dass diese dann besser regeln (lassen) und so das Schaukeln besser unterbinden.
Gegeben ist:
Hexa, 2kg, naza light, 30Ah Regler mit Simonk, 3S 5000mAh. Ich möchte unbedingt auf den 12x4.5 Latten bleiben! Hätte sogar zur Not noch 3cm Luft zw den Blättern für evtl noch größere Blätter.
Bisherige Motoren:
D2830-14 750KV /185W.
Überlegungen gehen in Richtung so ne Art Pancake Motoren.
http://www.dys.hk/Pr...tShow.asp?ID=12
oder
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25556__AX_2810Q_750KV_Brushless_Quadcopter_Motor.html
oder doch direkt 24 (?) Anker Motor...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17924__NX_4008_620kv_Brushless_Quadcopter_Motor.html
oder auch so einen...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46321__Turnigy_Multistar_4225_610Kv_16Pole_Multi_Rotor_Outrunner_US_Warehouse_.html
Würden die mir was bringen gegen das schaukeln bzw besser zu regeln sein als die bisherigen? Einer wiegt dann auch ca 30g mehr - regeln die dann besser aber die Flugzeit geht runter?
Mehr Polzahl=besser - warum?
Hoffe ihr könnt mir helfen bei meinen Überlegungen. Wäre schade wenn das alles dann gar nix bringen würde und das Geld zum Fenster raus werfe...
Habe echt keinen Plan ob meine Überlegungen überhaupt Sinn machen und würde mich über eure Meinungen freuen.
Grüße aus dem Süden
Micha
eher gemeint von "schlank zu breit" .
Bisher eigentlich glücklich, aber wg dauerndem Propellerbruch der Plastiklöffel bin ich auf E-prop umgestiegen. Flugzeit ging sogar auch etwas rauf. Nur schaukelt der Kopter nun vor allem bei Wind etwas, und sonst eben deutlich merklich nach, egal welche Werte ich einstelle. Vermutlich regeln die Motoren mit den nun steiferen Blättern nicht mehr so leicht.
Zuvor mit billigen aber vewindbaren Gummilöffeln regelte es sich tadellos!
Daher strebe ich nun einen Motorenwechsel an, in der Hoffnung dass diese dann besser regeln (lassen) und so das Schaukeln besser unterbinden.
Gegeben ist:
Hexa, 2kg, naza light, 30Ah Regler mit Simonk, 3S 5000mAh. Ich möchte unbedingt auf den 12x4.5 Latten bleiben! Hätte sogar zur Not noch 3cm Luft zw den Blättern für evtl noch größere Blätter.
Bisherige Motoren:
D2830-14 750KV /185W.
Überlegungen gehen in Richtung so ne Art Pancake Motoren.
http://www.dys.hk/Pr...tShow.asp?ID=12
oder
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25556__AX_2810Q_750KV_Brushless_Quadcopter_Motor.html
oder doch direkt 24 (?) Anker Motor...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17924__NX_4008_620kv_Brushless_Quadcopter_Motor.html
oder auch so einen...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46321__Turnigy_Multistar_4225_610Kv_16Pole_Multi_Rotor_Outrunner_US_Warehouse_.html
Würden die mir was bringen gegen das schaukeln bzw besser zu regeln sein als die bisherigen? Einer wiegt dann auch ca 30g mehr - regeln die dann besser aber die Flugzeit geht runter?
Mehr Polzahl=besser - warum?
Hoffe ihr könnt mir helfen bei meinen Überlegungen. Wäre schade wenn das alles dann gar nix bringen würde und das Geld zum Fenster raus werfe...
Habe echt keinen Plan ob meine Überlegungen überhaupt Sinn machen und würde mich über eure Meinungen freuen.
Grüße aus dem Süden
Micha
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