Ich bin mit meinem Latein am Ende. Meine Naze32 reagiert nur noch sehr träge auf die Steuereingaben von Pitch und Roll. Yaw und Throttle kommen mir normal vor und der Multikopter reagiert vergleichsweise schnell auf Änderungen.
Das Problem trat nach dem Wechsel der Fernsteuerung mit einem neuem Empfänger inkl Summensignal auf. (MX20 und GR12)
Die Kanäle sind in der NAZE32 CLI Richtig zugeordnet und das Feature PPM ist eingeschaltet. Ich verwende die neuste Baseflight Firmware.
Die Steuereingaben kommen scheinbar unverzögert bei der Naze an, zumindest springen die Steuerbalken im Baseflight GUI sehr schnell auf die entsprechende Knüppelstellung.
MIN und MAX der verwendeten Kanäle liegt bei ca. 1000 bzw 2000 - also alles soweit fein.
Ich dachte vielleicht habe ich aus versehen eine PID fehlerhaft gesetzt. Altes Backup eingespielt ( dort waren die Bewegungen noch Performant). Doch die Werte haben sich nicht verändert und das träge verhalten ist geblieben.
Danach habe ich die FW auf die neuste Version geflasht. Ebenfalls keine Änderung im Verhalten.
Ich habe auch mehrfach versucht die Werte auf im CLI auf Default zu setzen - ebenfalls keine Änderung.
Ich würde die Fernsteuerung / Empfänger / Summenkanal ausschließen. Die Signale kommen visuell laut GUI ohne nennenswerte Verzögerung an und haben die richtige Min Max Auslenkung.
Ich komme einfach nicht weiter hat vielleicht jemand einen Tipp für mich ?
Vorher gingen Flips ohne Probleme und nun lässt sich die Kiste nur noch schwer steuern.
Das Problem trat nach dem Wechsel der Fernsteuerung mit einem neuem Empfänger inkl Summensignal auf. (MX20 und GR12)
Die Kanäle sind in der NAZE32 CLI Richtig zugeordnet und das Feature PPM ist eingeschaltet. Ich verwende die neuste Baseflight Firmware.
Die Steuereingaben kommen scheinbar unverzögert bei der Naze an, zumindest springen die Steuerbalken im Baseflight GUI sehr schnell auf die entsprechende Knüppelstellung.
MIN und MAX der verwendeten Kanäle liegt bei ca. 1000 bzw 2000 - also alles soweit fein.
Ich dachte vielleicht habe ich aus versehen eine PID fehlerhaft gesetzt. Altes Backup eingespielt ( dort waren die Bewegungen noch Performant). Doch die Werte haben sich nicht verändert und das träge verhalten ist geblieben.
Danach habe ich die FW auf die neuste Version geflasht. Ebenfalls keine Änderung im Verhalten.
Ich habe auch mehrfach versucht die Werte auf im CLI auf Default zu setzen - ebenfalls keine Änderung.
Ich würde die Fernsteuerung / Empfänger / Summenkanal ausschließen. Die Signale kommen visuell laut GUI ohne nennenswerte Verzögerung an und haben die richtige Min Max Auslenkung.
Ich komme einfach nicht weiter hat vielleicht jemand einen Tipp für mich ?
Vorher gingen Flips ohne Probleme und nun lässt sich die Kiste nur noch schwer steuern.