Probleme mit zu hoher FC4 Auslastung

be.pe

Neuer Benutzer
#1
Hey ich nutze auf einem 5 Zoll Quad einen FC4 mit der Taktfrequenz
Gyro Update- und PID Loop Frequenz mit 8.00 khz.
Betaflight 4.2.9 ist installiert und die ESCs (schon ältere) waren mit BLHeli_S 16.9 bespielt.
Bin bisher immer mit den Standard Einstellungen bei PID und den Filtern geflogen.
Dynamic Gyro Notch Filter ist aktiviert.

PID.JPG

Filter.JPG
Hatte bisher keine Probleme beim Fliegen.
Wollte nun aber das Ganze mal Feintunen mit Blackbox und Bidirek. Dshot.
Deshalb habe ich auf die ESCs die Software 0.16 Bluejay bespielt.
Mit folgenden Einstellungen hat der FC4:
Konfig.JPG
und folgenden Filtereinstellungen:
1650107508856.png
aktivierten eine viel zu hohe Auslastung:
1650107573011.png
Selbst wenn ich die Frequenz von PID Loop Frequenz auf 4.00 khz senke ist die Auslastung immer noch auf 80%.
1650107844363.png

Was kann ich noch tun um, die Auslastung unter 50 % zu bekommen, wird so empfohlen für Fliegen mit Bidir. D-Shot!
In Betafligth 4.2 kann man ja die Gyro Update Frequenz leider nicht mehr runtersetzen.
Wenn das noch ginge (auf 4.00 khz su senken), würde das bestimmt helfen!
Aber so weiß ich keinen Rat?
Würde es helfen, die PID Loop Frequenz auf 2.00 khz zusenken?
Oder ist es generell nicht gut, wenn die Gyro Update- und die PID Loop Frequenz von einander abweichen,
selbst bei 8.00 zu 4.00 khz?
Gibt es eine andere Lösung?
 

Anhänge

be.pe

Neuer Benutzer
#4
Sorry, war mein Fehler, hab jetzt Dshot 300 eingestellt und es sind so ca. 70 % Auslastung
Ist das dann ok?
Bzw. es ist nicht schlimm, wenn der Gyro Update Frequenz auf 8 khz ist
und der PID Loop Frequenz auf 4 khz? Das hat keine negativen Auswirkungen
auf das System und die PIDs?????
 

Michael-Mo

Well-known member
#5
Nöö, das geht!

Wobei ich heute keinen FC mit F4 mehr kaufen würde - kleine Whoop AIO's abgesehen..
Ich schiele eher auf H7 Boards.
 
FPV1

Banggood

Oben Unten