Hallo,
bei einem ersten Testflug ist mein Quadcopter ca. 5 Minuten tadellos geflogen (Im GPS-Mode) bis er auf einmal wie aus dem nichts einen Flip gemacht hat und gecrasht ist. Mit viel Glück und aufgrund der niedrigen Flughöhe ist nichts kaputt gegangen nicht mal ein Propeller.
Da so viel Glück sicherlich nicht nochmal haben werde würde ich aber doch gerne den Fehler finden und beseitigen.
Die gopro hat den Absturz onboard gefilmt, das Video ist im Anhang. Vielleicht kann jemand erkennen an was es liegen könnte.
Ich tippe das etwas mit dem Motor oder ESC vorne rechts bzw. links hinten nicht gestimmt hat. Nach dem Sturz habe ich nochmal kurz die Motoren gestartet, da ist aber alles normal gelaufen
Was mir noch aufgefallen ist ist, dass die ESC's zwar nur lauwarm waren, die Motoren insbesondere die beiden hinteren Motoren aber recht heiß ( zu heiß zum anfassen, kann nicht genau sagen wie heiß).
Kann Motorüberhitzung eine Ursache sein? Laut ecalc ist die Konfiguration eigentlich ok, es werden keine Limits überschritten..
Schaut auch nicht nach dem typischen Naza-flyaway bug aus, oder sind solche flips aufgrund NAZA schon öfter passiert?
Der Copter: ( in X-Konfiguration)
roxxy Motoren 880 KV 2834/10
3mal 30A hobbywing esc mit simonk
1mal flyduino esc 20a esc mit simonk (ein hobbywing war defekt, 20a laut ecalc ok)
2mal 3S 5000mAh LiPo
Flyduino Gimbal mit Gopro
12x4.5 Propeller
Naza-M-Lite mit GPS
Ich habe gegoogelt und irgendwo gelesen, dass Spannungseinbrüche die Ursache sein könnte und dass ein Umstieg auf 4s helfen könnte. Kann das sein? Die Spannung bei beiden Lipos war nach Sturz noch bei ~11.5V, eigentlich noch lange nicht leer..
Goldstecker habe ich schon überprüft, was könnte es noch sein?
bei einem ersten Testflug ist mein Quadcopter ca. 5 Minuten tadellos geflogen (Im GPS-Mode) bis er auf einmal wie aus dem nichts einen Flip gemacht hat und gecrasht ist. Mit viel Glück und aufgrund der niedrigen Flughöhe ist nichts kaputt gegangen nicht mal ein Propeller.
Da so viel Glück sicherlich nicht nochmal haben werde würde ich aber doch gerne den Fehler finden und beseitigen.
Ich tippe das etwas mit dem Motor oder ESC vorne rechts bzw. links hinten nicht gestimmt hat. Nach dem Sturz habe ich nochmal kurz die Motoren gestartet, da ist aber alles normal gelaufen
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Was mir noch aufgefallen ist ist, dass die ESC's zwar nur lauwarm waren, die Motoren insbesondere die beiden hinteren Motoren aber recht heiß ( zu heiß zum anfassen, kann nicht genau sagen wie heiß).
Kann Motorüberhitzung eine Ursache sein? Laut ecalc ist die Konfiguration eigentlich ok, es werden keine Limits überschritten..
Schaut auch nicht nach dem typischen Naza-flyaway bug aus, oder sind solche flips aufgrund NAZA schon öfter passiert?
Der Copter: ( in X-Konfiguration)
roxxy Motoren 880 KV 2834/10
3mal 30A hobbywing esc mit simonk
1mal flyduino esc 20a esc mit simonk (ein hobbywing war defekt, 20a laut ecalc ok)
2mal 3S 5000mAh LiPo
Flyduino Gimbal mit Gopro
12x4.5 Propeller
Naza-M-Lite mit GPS
Ich habe gegoogelt und irgendwo gelesen, dass Spannungseinbrüche die Ursache sein könnte und dass ein Umstieg auf 4s helfen könnte. Kann das sein? Die Spannung bei beiden Lipos war nach Sturz noch bei ~11.5V, eigentlich noch lange nicht leer..
Goldstecker habe ich schon überprüft, was könnte es noch sein?
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