Hallo, ein Freund und ich fliegen schon etwas länger fpv racer. Einstellen usw ist eruns alles absolut bekannt mit dem naze32. Da sind sind wir eigentlich recht genau und informiert aber ein Problem ist uns neu.
Sein copter besteht aus Kiss 18A, cobra 1960kv, Cf 1.9 Controller2 luxfloat naze32 u. Dodge und fliegt 4s.
looptime 2000 Oneshot, frsky Sender. Min throttle 1080 max 2000
Pids sind eigentlich Top erwischt und müssen glaube ich nicht bei dem folgenden Problem erwähnt werden.
Seine cobra sind neue Motoren und wir flogen schon so einige male da Klang der copter auch wirklich sehr sehr gut. Ruhig ohne Nebeneffekt.
Einmal schon etwas länger her hatte er ein Absturz relativ harmlos. Er musste sein frame zerlegen und hat ihn daraufhin verstärkt. Jetzt jedoch und das is garnicht so unwichtig, er hat nix verändert und alle seine vier Motoren klingen wie eine Wetterfahne.
Besser kann man das nicht beschreiben. Die flackern richtig. Sie haben null Spiel, die Motoren werden aber extrem heiß nach wenigen Sekunden. Er hat alles mal neu kalibriert, looptime geändert, set dutch geschaut doch man findet so offensichtlich keinen einzigen Fehler.
Habt ihr evtl eine Idee wo man suchen könnte nach der Ursache? Wir haben schon einiges durch probiert.
Sein copter besteht aus Kiss 18A, cobra 1960kv, Cf 1.9 Controller2 luxfloat naze32 u. Dodge und fliegt 4s.
looptime 2000 Oneshot, frsky Sender. Min throttle 1080 max 2000
Pids sind eigentlich Top erwischt und müssen glaube ich nicht bei dem folgenden Problem erwähnt werden.
Seine cobra sind neue Motoren und wir flogen schon so einige male da Klang der copter auch wirklich sehr sehr gut. Ruhig ohne Nebeneffekt.
Einmal schon etwas länger her hatte er ein Absturz relativ harmlos. Er musste sein frame zerlegen und hat ihn daraufhin verstärkt. Jetzt jedoch und das is garnicht so unwichtig, er hat nix verändert und alle seine vier Motoren klingen wie eine Wetterfahne.
Besser kann man das nicht beschreiben. Die flackern richtig. Sie haben null Spiel, die Motoren werden aber extrem heiß nach wenigen Sekunden. Er hat alles mal neu kalibriert, looptime geändert, set dutch geschaut doch man findet so offensichtlich keinen einzigen Fehler.
Habt ihr evtl eine Idee wo man suchen könnte nach der Ursache? Wir haben schon einiges durch probiert.