Hallo an alle,
ich habe leider ein Problem mit meiner neuen Matek405SE.
Folgende Komponenten verwende ich:
Matek405SE
Matek Ublox SAM GPS und Kompass Modul M8Q-5883 INAV
INAV 2.5.0
Sender Jeti / Empfänger R6 , JetiEX-Bus
Ich habe diese neu in einen Flächenflieger verbaut und mit viele Mühe durch diverse YT-Videos eingestellt.
Der Flieger war auch schon in der Luft und ich konnte erste Flüge machen. Am Anfang hatte ich immer das Problem, das der Flieger beim Versuch zu landen den Motor wieder selbstständig eingeschaltet hat und den Flieger wieder zum steigen brachte. Wenn man aber "sanft" ohne große Kurven zum landen rein kam ging er zu landen. Mit Brille habe ich dann festgestellt das er immer mal wieder in den RTH-Modus selbst geht (Failsave) obwohl eine Funkverbindung steht. Nun hat er aber dauerhaft einen Fehler:
Ich starte den Flieger im manuellen Modus und kann ihn auch Problemlos steuern, aber ab einer Höhe von ca. 5-6 Meter kurz nach dem Start geht er in den RTH-Modus. Die Jeti meldet keine Signalprobleme und der Flieger ist vielleicht 150 Meter entfernt. Ich habe auch auf genügend Sat´s im GPS geachtet, im Schnitt sind immer so 14-17 Stück da. Wenn ich jetzt abwarte geht der Flieger wie eingestellt in den definierten Kreis um seinen Homepunkt. Ich kann jetzt auch mit den Knüppeln übersteuern, und der Flieger lässt sich kurzzeitig auch steuern bis er wieder in den RTH Modus geht. Ich sehe in der Brille beim übersteuern auch immer ein HEAD im Flugmodus. Mit heftigen Knüppeleingaben muss ich nun den Flieger unter eine bestimmte Flughöhe bringen um ihn dann landen zu können.
Ich habe heute nun extra eine SD-Karte in die Matek405 gesteckt um Log´s mit zu zeichnen.
Leider kann ich diese mit dem Notepade nicht lesen bzw. stehen außer am Anfang keine verwertbaren Infos drin.
Nun meine Fragen.
1. Würde mal jemand über meine Konfig (diff_all) schauen um Fehler zu sehen?
2. Wie kann ich die Log´s lesen um ggf. zu sehen warum die FC in das Failsave geht?
Vielen Dank schon mal für´s lesen. Jetzt versuche ich mal die Konfig und ein Log hoch zu laden.
Grüße
Alf
ich habe leider ein Problem mit meiner neuen Matek405SE.
Folgende Komponenten verwende ich:
Matek405SE
Matek Ublox SAM GPS und Kompass Modul M8Q-5883 INAV
INAV 2.5.0
Sender Jeti / Empfänger R6 , JetiEX-Bus
Ich habe diese neu in einen Flächenflieger verbaut und mit viele Mühe durch diverse YT-Videos eingestellt.
Der Flieger war auch schon in der Luft und ich konnte erste Flüge machen. Am Anfang hatte ich immer das Problem, das der Flieger beim Versuch zu landen den Motor wieder selbstständig eingeschaltet hat und den Flieger wieder zum steigen brachte. Wenn man aber "sanft" ohne große Kurven zum landen rein kam ging er zu landen. Mit Brille habe ich dann festgestellt das er immer mal wieder in den RTH-Modus selbst geht (Failsave) obwohl eine Funkverbindung steht. Nun hat er aber dauerhaft einen Fehler:
Ich starte den Flieger im manuellen Modus und kann ihn auch Problemlos steuern, aber ab einer Höhe von ca. 5-6 Meter kurz nach dem Start geht er in den RTH-Modus. Die Jeti meldet keine Signalprobleme und der Flieger ist vielleicht 150 Meter entfernt. Ich habe auch auf genügend Sat´s im GPS geachtet, im Schnitt sind immer so 14-17 Stück da. Wenn ich jetzt abwarte geht der Flieger wie eingestellt in den definierten Kreis um seinen Homepunkt. Ich kann jetzt auch mit den Knüppeln übersteuern, und der Flieger lässt sich kurzzeitig auch steuern bis er wieder in den RTH Modus geht. Ich sehe in der Brille beim übersteuern auch immer ein HEAD im Flugmodus. Mit heftigen Knüppeleingaben muss ich nun den Flieger unter eine bestimmte Flughöhe bringen um ihn dann landen zu können.
Ich habe heute nun extra eine SD-Karte in die Matek405 gesteckt um Log´s mit zu zeichnen.
Leider kann ich diese mit dem Notepade nicht lesen bzw. stehen außer am Anfang keine verwertbaren Infos drin.
Nun meine Fragen.
1. Würde mal jemand über meine Konfig (diff_all) schauen um Fehler zu sehen?
2. Wie kann ich die Log´s lesen um ggf. zu sehen warum die FC in das Failsave geht?
Vielen Dank schon mal für´s lesen. Jetzt versuche ich mal die Konfig und ein Log hoch zu laden.
Grüße
Alf
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