Zuerst war Betaflight 4.1 installiert, wenn ich mich recht erinnere. Der Gyro selbst scheint auch ohne laufende Motoren super zu klappen (Raumporientierung ist präzise und fehlerfrei). Irgendwie deutet das darauf hin, dass es weniger der Gyro ist, sondern eher Interferenzen (elektronisch oder mechanisch) oder evtl. der ESC.
Die Stickinputs sind sehr präzise und funktionieren sehr gut.
Direkt habe ich den Mobula7 noch nicht getestet gehabt, bevor ich ihn geflasht habe (wurde irgendwie immer so empfohlen online).
Ich habe mir nun nochmal von der offiziellen Seite online die aktuellste Firmware und Diffs (CLI dump) geholt und auf die Drohne gespielt. Dabei ist mir nochmal etwas interessantes aufgefallen - HappyModel empfielt für besagte Mobula7 mit dem X12 Chip nicht CRAZYBEEF4SX1280 sondern STM32F411. Und das obwohl Betaflight vorher CRAZYBEEF4SX1280 via Autodetect erkannt hatte und ich daher nicht nochmal online bei Happymodel nach der empfohlenen Firmware gesucht hatte. Also neu mit STM32F411 geflasht von Happymodel (4.3.0), die neusten Diffs von Happymodel drauf, nur die Sendeleistung des VTX auf 25 gestellt (damit er nicht so schnell überhitzt) und das Eingabeschema auf Standard gestellt (AETR). Leider nach wie vor die genau gleichen Probleme.
Ich habe nochmal etwas an dem Canopy rumgeschraubt und versucht es weniger festzuschrauben. Mir ist aufgefallen, dass das Canopy bei der vorderen und hinteren Schraube sehr angespannt war - werde ich noch etwas fixen müssen. Bei einem kleinen Zwischenversuch war das YAW getwitche schon sehr viel weniger. im Rahmen des ausprobierens habe ich leider eine meiner HV 1s auf 2.78 V gebracht - das ist aber wohl der Einsatz, dem man bezahlt um den Quad zu fixen .
Dennoch -> das klingt nun sehr nach mechanischen Interferenzen - wie seht ihr das?
Die Stickinputs sind sehr präzise und funktionieren sehr gut.
Direkt habe ich den Mobula7 noch nicht getestet gehabt, bevor ich ihn geflasht habe (wurde irgendwie immer so empfohlen online).
Ich habe mir nun nochmal von der offiziellen Seite online die aktuellste Firmware und Diffs (CLI dump) geholt und auf die Drohne gespielt. Dabei ist mir nochmal etwas interessantes aufgefallen - HappyModel empfielt für besagte Mobula7 mit dem X12 Chip nicht CRAZYBEEF4SX1280 sondern STM32F411. Und das obwohl Betaflight vorher CRAZYBEEF4SX1280 via Autodetect erkannt hatte und ich daher nicht nochmal online bei Happymodel nach der empfohlenen Firmware gesucht hatte. Also neu mit STM32F411 geflasht von Happymodel (4.3.0), die neusten Diffs von Happymodel drauf, nur die Sendeleistung des VTX auf 25 gestellt (damit er nicht so schnell überhitzt) und das Eingabeschema auf Standard gestellt (AETR). Leider nach wie vor die genau gleichen Probleme.
Ich habe nochmal etwas an dem Canopy rumgeschraubt und versucht es weniger festzuschrauben. Mir ist aufgefallen, dass das Canopy bei der vorderen und hinteren Schraube sehr angespannt war - werde ich noch etwas fixen müssen. Bei einem kleinen Zwischenversuch war das YAW getwitche schon sehr viel weniger. im Rahmen des ausprobierens habe ich leider eine meiner HV 1s auf 2.78 V gebracht - das ist aber wohl der Einsatz, dem man bezahlt um den Quad zu fixen .
Dennoch -> das klingt nun sehr nach mechanischen Interferenzen - wie seht ihr das?