Hallo zusammen,
ich bin neu hier und hoffe man kann mir helfen!
Ich habe Probleme mit meiner NAZA bei denen ich an einem Punkt bin wo ich nicht weiterkomme...evtl.
habe ich ja nur was übersehen oder jemand hatte schon ähnliche Probleme und kann mir sagen wo ich
ansetzen könnte um meinen Copter wieder in die Luft zu bekommen.
Zur Vorgeschichte:
Habe mir einen X4 Q450 mit NTM Prop Drive 28-26 1000KV und Hobby King 30A ESC 3A UBEC(SimonK) und
MultiWii-FC zusamengebaut. Flog schon sehr gut aber wollte es stabiler für Aufnahemen.
Also eine NAZA mit GPS verbaut. Der Copter lief mit der NAZA super und es gab absolut
keine Probleme.
Das war sozusagen der Test/Übenunscopter.
Als nächstes Projekt war dann ein grösseres Frame und mehr Kraft dran.
Das folgende Setup wurde aufgebaut.
X4 Turnigy H.A.L. (Heavy Aerial Lift)
Hobbyking SS Heli Series 50-65A ESC
Turnigy D3548/6 790KV
geflogen/montiert wurden jeweils 4S LiPos
Die NAZA wurde immer genau mittig montiert und GPS leicht versetzt
Ich habe allerdings jetzt folgendes schweres Problem bei dem ich nicht mehr weiterweiss:
Sobald ich den Copter arme will er schon bei 0gas vom Tisch abheben...man muss ihn festhalten damit
nichts passiert.
Wennich die Regler direkt an die Funke anschliesse und kalibriere laufen sie ganz
normal und ruhig/langsam an.
Habe auch schon im MotorMixer die Drehzahl auf low gestellt ohne eine Änderung der
Drehzahl zu erreichen.
Hat jemand eine Idee oder einen Ansatzpunkt was ich noch probieren könnte?
Bin mittlerweile ein wenig verzweifelt!
Vielen Dank im Vorraus!
ich bin neu hier und hoffe man kann mir helfen!
Ich habe Probleme mit meiner NAZA bei denen ich an einem Punkt bin wo ich nicht weiterkomme...evtl.
habe ich ja nur was übersehen oder jemand hatte schon ähnliche Probleme und kann mir sagen wo ich
ansetzen könnte um meinen Copter wieder in die Luft zu bekommen.
Zur Vorgeschichte:
Habe mir einen X4 Q450 mit NTM Prop Drive 28-26 1000KV und Hobby King 30A ESC 3A UBEC(SimonK) und
MultiWii-FC zusamengebaut. Flog schon sehr gut aber wollte es stabiler für Aufnahemen.
Also eine NAZA mit GPS verbaut. Der Copter lief mit der NAZA super und es gab absolut
keine Probleme.
Das war sozusagen der Test/Übenunscopter.
Als nächstes Projekt war dann ein grösseres Frame und mehr Kraft dran.
Das folgende Setup wurde aufgebaut.
X4 Turnigy H.A.L. (Heavy Aerial Lift)
Hobbyking SS Heli Series 50-65A ESC
Turnigy D3548/6 790KV
geflogen/montiert wurden jeweils 4S LiPos
Die NAZA wurde immer genau mittig montiert und GPS leicht versetzt
Ich habe allerdings jetzt folgendes schweres Problem bei dem ich nicht mehr weiterweiss:
Sobald ich den Copter arme will er schon bei 0gas vom Tisch abheben...man muss ihn festhalten damit
nichts passiert.
Wennich die Regler direkt an die Funke anschliesse und kalibriere laufen sie ganz
normal und ruhig/langsam an.
Habe auch schon im MotorMixer die Drehzahl auf low gestellt ohne eine Änderung der
Drehzahl zu erreichen.
Hat jemand eine Idee oder einen Ansatzpunkt was ich noch probieren könnte?
Bin mittlerweile ein wenig verzweifelt!
Vielen Dank im Vorraus!
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