ein Motor aus bei Leerlauf

badenzer

Neuer Benutzer
#1
Hallo zusammen,

zuerst möchte ich mich vorstellen:

Ich heiße Adrian, bin 32 Jahre alt und wohne im nördlichen Baden-Württemberg.

Ich habe mir einen Quadrocopter, mit folgenden Komponenten, gebaut:

Motoren: FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv
Regler: Hobby King 20A ESC 3A UBEC
Akku: Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C Lipo Pack
Propeller: 9047SF
Board: MWC Board matt black v3 für ProMicro
Gyro: WMP
ACC: BMA020

Der Aufbau hat, mit kleineren Schwierigkeiten, doch recht gut funktioniert.
Jetzt habe ich aber das Problem das im Leerlauf (Gas ganz unten) ein Motor still steht. Der Motor geht erst an, wenn ich mehr Gas gebe, verhällt sich dann aber scheinbar recht normal.

Hat jemand eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann?
 

DerCamperHB

Erfahrener Benutzer
#2
Alle Regler, vor allen diesen einen, nochmal neu anlernen.
Selbst dann kann es sein, das das Ausgegebene Neutralgas nicht ausreicht,und das es höher gestellt werden muss, bis der Regler den Motor in Gang setzen kann.
Sollte immer noch mit eins der ersten Einstellungen sein (Min-Throttle)
 

badenzer

Neuer Benutzer
#3
Alle Regler, vor allen diesen einen, nochmal neu anlernen.
Okay, das werde ich heute Abend machen. Du meinst doch den Gasweg einlernen, oder?
Selbst dann kann es sein, das das Ausgegebene Neutralgas nicht ausreicht,und das es höher gestellt werden muss, bis der Regler den Motor in Gang setzen kann.
Sollte immer noch mit eins der ersten Einstellungen sein (Min-Throttle)
Mach ich das in der config.h oder am Sender?
 

badenzer

Neuer Benutzer
#5
Eine Frage hätte ich noch.
Wo kann ich in der MultiWiiConf denn ACC schaltbar machen? Also nen AUX damit verknüpfen?
Mir stehen nur ARM, HORIZON und ANGEL zur Auswahl.
 
FPV1

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