Hallo,
ich habe gestern mit meinem "neuen" Kopter meinen Erstflug mit der Wookong (5.26) gehabt.
Eingetlich alles super, der Hexa steht wie eine "Eins", super... ABER:
Nach ca. 1 Minute schweben, fängt der Kopter plötzliches einmal an zu nicken (Motor 1) und schießt dabei mehre Meter nach vorne... Er kippt praktisch nach vorne weg
Ich habe keine Ahnung warum.
Als REgler benutze ich die SK30 mit Simon K - Firmware. Ich habe alle Regler zuvor einzeln auf den Gas-Weg eingelernt. Als Motoren kommen MT2814 T-Motoeren zum Einsatz (710 KV).
Als Props verwende ich Graupner e-Props mit 11x 5 Zoll.
Das Problem ist reproduzierbar; nach 1 Minute kippt der Kopter über motor 1 nach vorne (NICK); dann muss ich gegenziehen und kann gerade noch so (hart) landen...
Hat jemand ein Idee, was ich noch kontrollieren soll?
Gruß
gerod
ich habe gestern mit meinem "neuen" Kopter meinen Erstflug mit der Wookong (5.26) gehabt.
Eingetlich alles super, der Hexa steht wie eine "Eins", super... ABER:
Nach ca. 1 Minute schweben, fängt der Kopter plötzliches einmal an zu nicken (Motor 1) und schießt dabei mehre Meter nach vorne... Er kippt praktisch nach vorne weg
Ich habe keine Ahnung warum.
Als REgler benutze ich die SK30 mit Simon K - Firmware. Ich habe alle Regler zuvor einzeln auf den Gas-Weg eingelernt. Als Motoren kommen MT2814 T-Motoeren zum Einsatz (710 KV).
Als Props verwende ich Graupner e-Props mit 11x 5 Zoll.
Das Problem ist reproduzierbar; nach 1 Minute kippt der Kopter über motor 1 nach vorne (NICK); dann muss ich gegenziehen und kann gerade noch so (hart) landen...
Hat jemand ein Idee, was ich noch kontrollieren soll?
Gruß
gerod