Welche Motoren sind für Leora geeignet/wie wären 1806/1804?

#1
Ich habe einen Eigenbauspider mit 2206 und 6045 und einen Ecks Mini mit 1806 und 5040, aber mich würde irgendwie noch eine Stufe kleiner und leichter zum Mitnehmen reizen. Da ich aber kein so großer Fan mehr von einteiligen Rahmen bin, bleibt da meines wissens nach eigentlich nur eine Leora (oder?), die mir da ausnahmsweise den hohen Preis wert wäre, leicht, stabil, einzelne und wechselbare Arme.
Ich bin aber auch kein großer Freund der winzigen MT1306 (ohne konkrete Erfahrungen damit, ist mit einfach zu viel Geld für zu wenig Motor in der Hand...), bei mir fängt die Welt inzwischen erst bei 1804 oder 1806 an. Und vom Kaufrausch der letzten Monate sind noch ein Satz DYS 1806 und ein RCTimer BE1806 und reichlich Kiss über, daher dachte ich spontan daran, die auf einen (noch zu kaufenden) Leora Rahmen zu packen (mit 5030 oder 5040 Zweiblatt und 4S).
Spricht da etwas dagegen, ist das zu viel des Guten für die Leora? Hat jemand Leora mit 1804 oder 1806 im Einsatz?
Mich würde auch 1804 reizen, aber da gibt es glaube ich nur Tiger und nochmal 4-5 Tiger anschaffen, wenn eigentlich noch 2x5 gute und nur wenig größere/schwerere 1806er über habe wäre wohl etwas übertrieben...

Danke&Gruß
Jo
 

v929

hat keinen Benutzertitel
#2
Hab mir auch nen Leora bestellt. Sollte morgen verschickt werden und dann am Dienstag ankommen. :)

Den Rahmen find ich auch recht gut, dann darf er auch mal etwas teurer sein. Dazu dann die Hobbyking Turnigy SK3 3100kv.
Ich hab mir genau seine Ausstattung besorgt, nur ohne LEDs:
(ab 3:00)
https://www.youtube.com/watch?v=D06BzS2T_sU
 
#3
Meine Frage war eigentlich, ob auch größere Motoren wie 1804/1806 für die Leora geeignet sind und ob das wer so fliegt, nicht die üblichen 3100kV 11-12g Tiger/Hacker.
 

Alveran

Erfahrener Benutzer
#4
Meine Frage war eigentlich, ob auch größere Motoren wie 1804/1806 für die Leora geeignet sind und ob das wer so fliegt, nicht die üblichen 3100kV 11-12g Tiger/Hacker.
Ich hab zwar kein Leora ... aber rein von den Daten her würde ich sagen das die Leora ein wirkliches Beast mit den Motoren wird...
sind gerade mal 27,2g schwerer wie die MT1306er aber haben 73g mehr schub bei 2S und 6x2 Latten.

wenn du den jetzt mit 3S und 5x3 das betreibst hast du 178g mehr schub pro Motor ... macht 712 bei 4 Motoren....

Ergo ... ich sag das ding wird ne Rakete.
 
#5
3S? Wer fliegt denn noch sowas? ;-)
178g+217g pro Motor? Bei 1806 und 4S eher das Doppelte. Mein 6" Spider mit 4S hat (nach einzelnem Motor auf dem Teststand, real mit FC sicher deutlich weniger) ca. 1:12 Gewicht zu Schub. Ist je nach PIDs, Rates und ESCs (Kiss...) immer noch gut fliegbar.
Die Leora gilt ja als superstabil, daher denke ich, dass ihr auch 4-8g mehr Motor pro Arm nicht viel ausmachen, aber ich frag lieber mal nach, wer das schon probiert hat...
 

Alveran

Erfahrener Benutzer
#6
3S? Wer fliegt denn noch sowas? ;-)
äääm ich oO? *in die Ecke geh und schäm*

178g+217g pro Motor? Bei 1806 und 4S eher das Doppelte.
fast ... habs n bisschen blöd geschrieben, geb ich zu ^^

ich meinte das so ... bei 2S:
der MT1306 hat mit na 6x2 Latte 214g schub
der MN1806 mit der 6x2 Latte hat 290g schub
Ergibt 73g mehr schub bei fast gleichem Gewicht.

Den MN1806 an 3S mit 5x3er Latte hat dann 395g schub was dann 178g mehr ist was der MN1306 erzeugen kann, Laut Tabelle.

Ergibt mit 4 MN1806er 712g mehr schub im Gegensatz zu den MT1306ern


und die Kurzfassung soll heißen : SCHEISSE GEHT DER AAAB !!!! ;)
 
#7
Ich hab Dich schon verstanden...
Aber mit 1806 und 5030 hab ich (auf dem Teststand) mit 3S schon ca. 445g (nicht 395g) und mit 4S ca. 720g je Motor.
Und mit 5040 sind es 590g bei 3S und geschätzt ca. 850-900g bei 4S. Ich hab es leider noch nicht genau am Teststand vermessen, aber mein Ecks Mini ist so unterwegs.
 

Sansha

Erfahrener Benutzer
#8
Hi,
Welche Motoren meinst du wenn du 1806 schreibst? Tiger, Emax, RCX, RCTimer?
Ich hab aktuell ne Leora mit den SK3 2118 3100kv und die geht mit 2S und va 3S bei der Drehzahl echt sehr gut.
Bin gerade am überlegen mir die RCX H1806 mit 2400kv für 3/4S zu holen... Um den Frame hab ich mir dabei ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht, der ist echt verdammt stabil, den modularen Aufbau wird man fast gar nicht brauchen, ein gebrochener Arm ist sehr unrealistisch.
Auf Leora kann man halt "nur" 5" Props machen, ist aber bei den von dir angegebenen Schubwerten reicht das dicke aus... Meine Leora wiegt aktuell ohne akku mit schweren BlueSeries ESCs (KISS kommen bald drauf) und den 18g schweren 2118ern 187g, was ein echt geiles Schub/Gewichtsverhältnis gibt.
Gruß
Sandesh
 
#9
>Welche Motoren meinst du wenn du 1806 schreibst? Tiger, Emax, RCX, RCTimer?

Ich hab es absichtlich offen gelassen. In der Luft hab ich MN1806, am Boden noch einen Satz DYS BE1806 und einen Satz RCTimer 1806, die mir fast ähnlich gut erscheinen, aber in der Luft waren sie noch nicht.
RCX, was ist das? Motoren kann man das ja wohl nicht nennen...


>Auf Leora kann man halt "nur" 5" Props machen, ist aber bei den von dir angegebenen Schubwerten reicht das dicke aus...

Ja, ich hab schon einen Ecks Mini mit 230mm und 1806 in der Luft, wo ich wenn ich will auf 6 Zoll gehen kann, jetzt wollte ich halt noch etwas möglichst Kleines nur für 5" und noch ein wenig leichter.

>Meine Leora wiegt aktuell ohne akku mit schweren BlueSeries ESCs (KISS kommen bald drauf) und den 18g schweren 2118ern 187g

Ja, so unter 250g AUW war so das grobe Ziel, mit Leora oder Warpquad sollte das machbar sein.
 

v929

hat keinen Benutzertitel
#13
Ja, genau die Motoren sind drauf. :)
Das mit dem Gummis finde ich auch nicht so gut. Warum andere?
Es sind zwei verschiedene Größen dabei und ich hab die kleineren drauf. Die passen aber fast nicht zwischen Schraube und Motor durch. Und ne Welle gibts ja nicht ...?
Welche Gummis meinst du genau und warum?

Regler sind die BullTec 6A.
 

Sansha

Erfahrener Benutzer
#14
Hi,
Die Motoren hab ich auch. Sind ganz gut für den Preis.
Aber: auch der kleine ring ist ungeeignet.
Ich hab das mal probiert und den Rahmen in der Hand gehalten und Gas gegeben. Mit nur einem laufenden Motor hat es sehr geruckelt und es klang so als würde der Propeller nicht richtig festgehalten (und das Gummi quasi nach vorne ziehen).
Ich habe von Heimkinothx hier aus dem Forum einen Tipp bekommen, wie man das Problem mit einem Rennrad Schlauch löst. Ich kann dir vllt mal ein Video per pm schicken...
Das ist hier aber offtopic ;)
Also btt!
 

schnellmaleben

Erfahrener Benutzer
#17
MN1804+KISS. Den Rahmen mal mit 1806ern zu quälen überlasse ich den Threadersteller - mit 4S gibt das locker zweistellige Schub/Gewichtsverhältnisse ;)

Akku ist ein Nanotech 3S/950/25C - das reicht so gerade eben bei den nicht ganz so durstigen Motoren. Die LED-Streifen sind irgenwelche uralten von Flyduino, nichts besonderes.
 

v929

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#19
Krass, wieso ist deiner so leicht? Und das auch noch mit LEDs ...

Könntest du bitte mal kurz ein helleres Bild machen?

Redet ihr von den KISS?
http://flyduino.net/KISS-ESC-2-4S-12A
Sind leider grade ausverkauft, aber die Beschreibung mit aktivem Freilauf und Bremsen hört sich ganz gut an.
Muss man die dann noch flashen oder läuft da direkt SimonK oder BLHeli?
 

Sansha

Erfahrener Benutzer
#20
Ja, das sind die KISS.
Da ist schon eine deutlich bessere Software drauf als SimonK oder blheli (die dann die ganzen features erlaubt).
Und sie sind verdammt klein und leicht (Größe von 6A Reglern bei 12A)
 
FPV1

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