Hi!
Ich versuche mich grade am PID-Tuning von meinem QuadX. Das Frame ist nicht ganz symmetrisch, der Pitch-Abstand beträgt 36cm und der Roll-Abstand 38cm. Die FC sitzt im COG und COT.
Weitere Daten:
- AQ FW ver: 7.0 - BETA rev442 b1848, HW ver: 6 rev1
- DIMU (Tare und MAG Calibration ist durchgeführt)
- ESC32v2 mit CAN
- SunnySky x2212-13 mit 10x4.5 HQ-Prop (statisch gewuchtet)
- 4S LiPo
- Abfluggewicht 1650g
- FrSky SBUS
- Default Quad-X Mixer
- 15mm Alu-Arme
Mit den default PID's hebt er zwar ab, aber er regelt wie verrückt. Die Motoren gehen in Sättigung, genauso wie MOT_ROLL. Das passende LOG-File ist das 109-AQL-DEFAULT_PID.LOG.
Wenn ich die PID's extrem verringere wird es besser, wobei meiner Meinung immer noch recht stark geregelt wird. Das LOG-File ist das 113-AQL-TUNED_PID.LOG. Folgende Werte habe ich geändert:
CTRL_TLT_RTE_D 6000
CTRL_TLT_ANG_P 120
CTRL_TLT_ANG_I 0.005
CTRL_TLT_ANG_D 2500
Warum muss ich mit den PID's soweit runter, kann das nur von den Vibrationen kommen? Die IMU_ACC* Kurven sehen meiner Meingung garnicht so schlecht aus Warum muss auf MOT_ROLL fast doppelt so viel wie auf MOT_PITCH geregelt werden?
LOG-Dateien: 20150419-AQ-LOG.zip (Google Drive)
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar!
Grüße,
h.
Ich versuche mich grade am PID-Tuning von meinem QuadX. Das Frame ist nicht ganz symmetrisch, der Pitch-Abstand beträgt 36cm und der Roll-Abstand 38cm. Die FC sitzt im COG und COT.
Weitere Daten:
- AQ FW ver: 7.0 - BETA rev442 b1848, HW ver: 6 rev1
- DIMU (Tare und MAG Calibration ist durchgeführt)
- ESC32v2 mit CAN
- SunnySky x2212-13 mit 10x4.5 HQ-Prop (statisch gewuchtet)
- 4S LiPo
- Abfluggewicht 1650g
- FrSky SBUS
- Default Quad-X Mixer
- 15mm Alu-Arme
Mit den default PID's hebt er zwar ab, aber er regelt wie verrückt. Die Motoren gehen in Sättigung, genauso wie MOT_ROLL. Das passende LOG-File ist das 109-AQL-DEFAULT_PID.LOG.
Wenn ich die PID's extrem verringere wird es besser, wobei meiner Meinung immer noch recht stark geregelt wird. Das LOG-File ist das 113-AQL-TUNED_PID.LOG. Folgende Werte habe ich geändert:
CTRL_TLT_RTE_D 6000
CTRL_TLT_ANG_P 120
CTRL_TLT_ANG_I 0.005
CTRL_TLT_ANG_D 2500
Warum muss ich mit den PID's soweit runter, kann das nur von den Vibrationen kommen? Die IMU_ACC* Kurven sehen meiner Meingung garnicht so schlecht aus Warum muss auf MOT_ROLL fast doppelt so viel wie auf MOT_PITCH geregelt werden?
LOG-Dateien: 20150419-AQ-LOG.zip (Google Drive)
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar!
Grüße,
h.