Moin zusammen!
So, habe heute morgen vor der Arbeit ein Logfile mitgeschnitten.
Folgendes habe ich gemacht:
1. Copter "unter Strom gesetzt"
2. SD Karte eingesetzt
3. armed, disarmed, armed
4. ohne Gas über roll bewegt, über nick bewegt, über gear bewegt
5. mit ungefähr Schwebegas über roll bewegt, nick und gear
6. per Funke den Copter gesteuert (gleiche Bewegungen wie zuvor)
Über roll wird kräftig und zügig in beide Richtungen korrigiert, über nick
nach hinten etwas verzögert, aber ok; nick nach vorne deutlich verspätet,
aber dann relativ ok; raw wird weder korrigiert noch läßt es sich steuern.
Es sind die standard Parameter im Motor Mixed Table hinterlegt, außer
P angle auf 75 (?) und D angle auf 335 (?) ... sind ca. Werte, habe die
Params Datei grad nicht da.
http://www.augen-blick-mal.de/001-AQL.LOG
Ist meine Homepage ...
Ich habe mir dieses File grad selbst in der QGC angesehen ...
ist die Z-Achse so normal oder ist das der Knackpunkt???
Danke Euch schonmal im voraus!
Quansel