ELRS ExpressLRS - alles mögliche

rolfsaegesser

Erfahrener Benutzer
Locker bleiben, ich mache Step by Step, sobald ich Zeit finde. Meine Frage eingangs lautete eigentlich: fliegt jemand mit dieser Combo oder kennt jemand dieses Problem?
Bisher konnte ich alle Probleme lösen, so werde ich auch dieses lösen und berichten, wo der Fehler lag.
 

rolfsaegesser

Erfahrener Benutzer
@kmfpv: ja, daran han ich aucj schon gedacht, habe in der Tat so ziemlich viel ausgereizt, drum beginne ich nun mit einem Standardmodell und null Features. Danke für den Hinweis.
 
Erhaltene "Gefällt mir": KM|fpv

post

Erfahrener Benutzer
Guten Abend,
Ich habe mal eine bescheuerte Frage.
Ich habe eine Taranis X7 mit Multimodul und da ist mir beim durchblättern im Menü aufgefallen das dort ExpLRS angezeigt wird.
Kann ich nun auch ELRS Empfänger damit nutzen?
MfG Stefan
 

xbutz

Whoop Rentner
Moin Stefan, kurz gesagt nein.
Das was du meinst ist die Auswahlmöglichkeit des Protokolls des externen Moduls. Dein Multimodul kann kein Elrs.
Allerdings kann es sein das die alte qx7 die geforderte Baudrate nicht unterstützt... Aber die Info findet man sicher auf der Elrs dev Seite.
 

post

Erfahrener Benutzer
Danke für eure Antworten
Dann werde ich mich wohl doch mal von der Taranis verabschieden und in näherer Zukunft nach einen aktuellen Sender umschauen
 
Allerdings kann es sein das die alte qx7 die geforderte Baudrate nicht unterstützt... Aber die Info findet man sicher auf der Elrs dev Seite.
Um mit der Taranis Q X7 die hohe Baudrate nutzen zu können gibt’s diese Modifikation: https://blog.seidel-philipp.de/fixed-inverter-mod-fuer-tbs-crossfire-und-frsky-qx7/
Das ist der sogenannte Crossfire Mod.
@post
Ich kann dir für 2€ den Chip zusenden. Falls Interesse besteht, schick mir eine PN.
 

post

Erfahrener Benutzer
Danke für dein Angebot,
bin noch am überlegen welcher Weg für mich der bessere ist.
Denn ich ändere nicht gerne am Sender, außer wenn es nur gesteckt wird
 

post

Erfahrener Benutzer
Entscheidung ist gefallen; ein Bekannter hat mir eine Radiomaster Boxer elrs mit Empfänger angeboten, da kommt dann mein 4in1 Modul rein und ich kann meine Flugzeuge auch damit fliegen
 
Erhaltene "Gefällt mir": xbutz

rolfsaegesser

Erfahrener Benutzer
Sooo, ich bin euch noch eine Antwort schuldig, bezüglich des Kommunikationsproblems zwischen meinem elrs Empfänger und dem Speedybee405 Wing mini Flight Controller. Nach einigen Fehlversuchen habe ich das System nun stabil zum Laufen gebracht. Ich habe verschiedene elrs Empfänger (verschiedene Hersteller) an den UART 1 des FC gehängt; alle haben dasselbe Verhalten an den Tag gelegt. Das heisst, die ersten paar Minuten hatte ich Servoausschläge in INav auf dem Servomonitor. Dann, nach 5 bis spätestens 15 Minuten, begannen die Ausschläge zu stocken, bis diese dann plötzlich komplett zum erliegen kamen. Dieser Fehler ist natürlich fies, denn, wenn man den Dump nur ins neue Modell kopiert, kurz ein paar Sekunden kontrolliert, ob alles geht und dann auf dem Flugfeld ist, dann gehts übel aus. Denn, das Modell wird nicht in den Failsave gehen, da die Verbindung zur FS stets perfekt ist. Der letzte verarbeitete Steuerausschlag bleibt so brav hängen bis zum Einschlag.
Nun, da alle Empfänger gleich reagiert haben und ich längst ein neues, aufs Minimum reduziertes Modell in der FS angelegt habe, konnte ich die FS und die Empfänger ausschliessen. Also, habe ich mich mit der CLI (Thema rx) rumgeschlagen. Leider konnte ich da keinen Bug finden. Also habe ich den UART 1 mal einfach ignoriert (trotz der Empfehlung von Speedybee) und habe den rx direkt aufs Board auf UART 4 gelötet. Und siehe da - nach einer halben Stunde ist der Empfang noch immer voll da, da hakelt nix, läuft wie geschmiert. Jetzt, im Nachhinein, kann ich mich daran erinnern, dass ich dasselbe Problem vor x Jahren mal mit einem GPS Sensor hatte. Der wollte auf UART x einfach nicht richtig. Nachdem ich einen anderen UART gewählt hatte, lief alles problemlos.
Wie gesagt, für mich ist das Problem gelöst, warum jedoch der UART 1 bei mir nicht so läuft wie er sollte, weiss ich nicht. Jetzt läuft jedoch alles sauber, inklusive Telemetriedaten.
Diese Info für all jene, die mal mit demselben Problem konfrontiert sein sollten.
 

GerdS

Erfahrener Benutzer
Warnung vor eLRS 868MHz Sendemodulen von BetaFpv.com

Ich habe letztes Jahr mein altes Sendemodul BetaFpv nanoTX v1 mit dem neueren nanoTX v2 ersetzt, in der Hoffnung auf noch mehr Reichweite der neuen Hardware. Wie Ihr ja wisst, fahre ich damit meine beiden U-Boot Modelle. Das neue Modul war der pure Reinfall, drastisch weniger Reichweite als das alte v1-Modul. Das bestätigte sich auch beim anschließenden Bench-Test zuhause. Auf gut 1m Distanz kam ich mit dem v1-Modul bei 100mW (seine niedrigste Einstellung) auf ca. -24dB, während ich mit dem v2-Modul irgendwo unterhalb von -40dB lag. Nach einigem Hin und Her mit dem Support schickte mir BetaFpv dann ein Ersatzmodul, das jedoch genauso im Bereich unterhalb von -40dB lag.Das ganze war auf Video dokumentiert, jedoch zeigte BetaFpv kein Interesse daran, der Sache weiter auf den Grund zu gehen.
Heute erhielt ich ein neu gekauftes Radiomaster Nomad Gemini Dualband-Modul und wiederholte den Test. Und siehe da, ich kam auf RSSI-Werte oberhalb von -20dB was laut eLRS-Devs auch so sein sollte. Ich kann daraus nur den Schluss ziehen, dass BetaFpv entweder beim Hardware-Design oder bei der Produktion gehörig Mist gebaut hat und die gesamte Serie betroffen ist. So lange das nicht geklärt ist, kann ich nur dringend von einem Kauf abraten!

Gruß Gerd
 
Erhaltene "Gefällt mir": KM|fpv

FJH

Erfahrener Benutzer
Sooo, ich bin euch noch eine Antwort schuldig, bezüglich des Kommunikationsproblems zwischen meinem elrs Empfänger und dem Speedybee405 Wing mini Flight Controller. Nach einigen Fehlversuchen habe ich das System nun stabil zum Laufen gebracht. Ich habe verschiedene elrs Empfänger (verschiedene Hersteller) an den UART 1 des FC gehängt; alle haben dasselbe Verhalten an den Tag gelegt. Das heisst, die ersten paar Minuten hatte ich Servoausschläge in INav auf dem Servomonitor. Dann, nach 5 bis spätestens 15 Minuten, begannen die Ausschläge zu stocken, bis diese dann plötzlich komplett zum erliegen kamen. Dieser Fehler ist natürlich fies, denn, wenn man den Dump nur ins neue Modell kopiert, kurz ein paar Sekunden kontrolliert, ob alles geht und dann auf dem Flugfeld ist, dann gehts übel aus. Denn, das Modell wird nicht in den Failsave gehen, da die Verbindung zur FS stets perfekt ist. Der letzte verarbeitete Steuerausschlag bleibt so brav hängen bis zum Einschlag.
Nun, da alle Empfänger gleich reagiert haben und ich längst ein neues, aufs Minimum reduziertes Modell in der FS angelegt habe, konnte ich die FS und die Empfänger ausschliessen. Also, habe ich mich mit der CLI (Thema rx) rumgeschlagen. Leider konnte ich da keinen Bug finden. Also habe ich den UART 1 mal einfach ignoriert (trotz der Empfehlung von Speedybee) und habe den rx direkt aufs Board auf UART 4 gelötet. Und siehe da - nach einer halben Stunde ist der Empfang noch immer voll da, da hakelt nix, läuft wie geschmiert. Jetzt, im Nachhinein, kann ich mich daran erinnern, dass ich dasselbe Problem vor x Jahren mal mit einem GPS Sensor hatte. Der wollte auf UART x einfach nicht richtig. Nachdem ich einen anderen UART gewählt hatte, lief alles problemlos.
Wie gesagt, für mich ist das Problem gelöst, warum jedoch der UART 1 bei mir nicht so läuft wie er sollte, weiss ich nicht. Jetzt läuft jedoch alles sauber, inklusive Telemetriedaten.
Diese Info für all jene, die mal mit demselben Problem konfrontiert sein sollten.
Du solltest SpeedyBee über dein Problem und deine Erkenntniss informieren und vielleicht um Stellungnahme bitten.
 
Uuuuh, dafür ist mein Englisch zu grottig, ich bin mir nicht sicher, ob sie verstehen würden, was ich genau will :???:. Verstehen kann ich das Meiste, aber mich selber vernünftig ausdrücken ist schwierig. Und per Translater übersetzen lassen ist manchmal noch schlimmer als mein persönliches Englisch, hehe.
Für mich ist es okay, alles verkabelt, alles läuft wie es soll (halt auf dem "falschen" UART), damit alles gut. Bin gestern kurz fliegen gegangen. Nach 3 Minuten habe ich meine Finger vor Kälte nicht mehr gespürt, aber in dieser Zeit hat alles perfekt funktioniert
 
Erhaltene "Gefällt mir": KM|fpv
FPV1

Banggood

Oben Unten