Hey Nic,
Flugerfahrungen sind noch spärlich vorhanden. Hatte erstmal tierische Probleme FPV zum laufen zu bekommen. Hatte ich bisher noch nie, eigentlich ist es ja keine Zauberei: Kabel einstecken/anlöten, richtigen Channel, los geht es.
Diesmal ging alles schief was schief gehen konnte. Mit dem 25mW Sender aus deinem Shop kam ich auf eine Reichweite von unter 30m, deshalb schnell mal gegen einen alten *hust* stärkeren Ausgetauscht. Doch plötzlich kein Bild mehr? Die Suche ging über alle Bauteile, insgesamt ein kompletter Nachmittag und eine Umsonst bestellte Kamera, bis raus kam:
Das 12V BEC fällt sobald mehr als die Kamera dran hängt auf 5V runter, deswegen kam dann sobald der Videosender an war kein Strom für die Kamera an. Das war aber gar nicht so leicht zu merken, weil alle Messversuche immer ohne Last stattgefunden hatten.
War jetzt wegen der Hitzewelle erst einmal fliegen, die PIDs hab ich fast eingestellt. Geht eigentlich gar nicht so schwer, das Problem ist nur, dass die meisten den (wie ich finde) doofen Luxfloat Kontroller fliegen. Wenn man sich die Firmware entwicklung anguckt, wollen die jetzt ja D-Term Filtering einführen, weil es genau da Probleme gibt. Und ich fliege Harakiri, da sind Kopter immer sehr gut einzustellen.
Die Pitch und YAW Achse habe ich schon fertig, bei Roll tu' ich mir noch schwer.
Du sagst ja man muss das nicht seperat tunen, weil das Frame Symmetrisch ist- stimmt. Aber der Akku wenn längs drunter ist es nicht, und damit bekommt man bei Pitch zwar eine ausgeglichene Massenverschiebung (vorderer Teil Akku geht runter, hinterer geht hoch), bei Roll kippt der aber komplett aus dem Schwerpunkt raus - was in einem erhöhten Bestreben zurückzukippen, sich äußert und damit sich nicht so "locked-in" anfühlt.
Naja, ich werde eventuell heute Nachmittag nochmal fliegen gehen. Wollte eigentlich gestern Abend, aber dann hatte ich doch am 3D Drucker rumgeschraubt. PIDs und Flugvideo gibt es wenn es fertig ist
Flugerfahrungen sind noch spärlich vorhanden. Hatte erstmal tierische Probleme FPV zum laufen zu bekommen. Hatte ich bisher noch nie, eigentlich ist es ja keine Zauberei: Kabel einstecken/anlöten, richtigen Channel, los geht es.
Diesmal ging alles schief was schief gehen konnte. Mit dem 25mW Sender aus deinem Shop kam ich auf eine Reichweite von unter 30m, deshalb schnell mal gegen einen alten *hust* stärkeren Ausgetauscht. Doch plötzlich kein Bild mehr? Die Suche ging über alle Bauteile, insgesamt ein kompletter Nachmittag und eine Umsonst bestellte Kamera, bis raus kam:
Das 12V BEC fällt sobald mehr als die Kamera dran hängt auf 5V runter, deswegen kam dann sobald der Videosender an war kein Strom für die Kamera an. Das war aber gar nicht so leicht zu merken, weil alle Messversuche immer ohne Last stattgefunden hatten.
War jetzt wegen der Hitzewelle erst einmal fliegen, die PIDs hab ich fast eingestellt. Geht eigentlich gar nicht so schwer, das Problem ist nur, dass die meisten den (wie ich finde) doofen Luxfloat Kontroller fliegen. Wenn man sich die Firmware entwicklung anguckt, wollen die jetzt ja D-Term Filtering einführen, weil es genau da Probleme gibt. Und ich fliege Harakiri, da sind Kopter immer sehr gut einzustellen.
Die Pitch und YAW Achse habe ich schon fertig, bei Roll tu' ich mir noch schwer.
Du sagst ja man muss das nicht seperat tunen, weil das Frame Symmetrisch ist- stimmt. Aber der Akku wenn längs drunter ist es nicht, und damit bekommt man bei Pitch zwar eine ausgeglichene Massenverschiebung (vorderer Teil Akku geht runter, hinterer geht hoch), bei Roll kippt der aber komplett aus dem Schwerpunkt raus - was in einem erhöhten Bestreben zurückzukippen, sich äußert und damit sich nicht so "locked-in" anfühlt.
Naja, ich werde eventuell heute Nachmittag nochmal fliegen gehen. Wollte eigentlich gestern Abend, aber dann hatte ich doch am 3D Drucker rumgeschraubt. PIDs und Flugvideo gibt es wenn es fertig ist