DJI Wookong

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Seip

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Werde es wohl mal testen in einem anderen Forum wurde über einen Hexa berichtet mit merkwürdigen überschlägen/flips dort wurde der Fehler durch umbauen der Komponenten auf die obere Platte erreicht/kann ja auch kein Kabelfehler gewesen sein.
Bei dem Qudro habe ich alles Oben und die Akkus in die Mitte geschoben ist eigentlich ganz schön so nur stört es mich Kabelzeugs und das alles ungeschützt oben ist- möchte ja Fliegen und nicht nur schweben*gg*

Kann man die Steig/Schweben/halten Phasen anpassenn? Allso das der Gasweg etwas gestreckt wird das liegt alles im Millimeter bereich bei mir.
 
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DJBeatMaster

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Geht mir auch so, obwohl ich die Atti Gain schon auf 80% verringert habe. Die Wege zwischen Sinken-Halten-Steigen sind mir auch etwas zu kurz. Wunschhöhe erreicht und Stick in Mittelposition. Nen milimeter zu weit und er sinkt wieder ... ;(

Oder muss ich Atti Gain erhöhen auf beispielsweise 120% ? So ganz blick ich das noch nicht mit den Autopilot Werten.

z.zt. hab ich 120% - 120% - 120% - 130% und bei Atti Gain 80% - 80%

Gruß,
Domenic
 
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Chucky1978

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@seip: Gaskurve Modifizieren. Je nach Funke um die Mitte herum Punkt 3-5 mit 50% bzw 1500µs einstellen.
Wenn deine Funke allerdings nur eine 5-Punkt-Kurve hat ist das keine schöne Angelegenheit mit Steigen und sinken, st es schon mit einer 7-Punkt-Kurve nicht. Oder generell ein Schalter der den ganzen Gaskanal auf 50% hält. Nur da muss man doch schon etwas mehr rumfuchteln im Falle eines Falles wenn man zu zweit,dritt oder viert mit halt mehreren Coptern rumfliegt, und da jemand auf deiner Höhe ist, der stabilere Propeller hat als du selbst ;-)
 

Seip

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Aha dann muss man das an der Funke machen, dachte das es eventuell was im Wookong gibt- werde mich morgen mal dran machen.
Danke für die Info
Habe mir heute leider schon das GPA Modul an einem dicken Ast zerkratzt :-( aber finde die Steuerung echt genial. Werde hoffentlich Morgen mein Hexa Frame bekommen um dann mal Langsam zu FPV überzugehen - sonst wird es ja auch schnell Langweilig*gg*
 

FPVer

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So Hallo,
der Copter fliegt jetzt soweit ganz gut! Aber zwei Fragen sind mir noch offen.
Erstens beim sinken schaukelt sich der Copter etwas auf wenn ich die Empfindlichkeit erhöhe ist das Aufschaukeln beim sinken zwar weg dann übersteuert er aber wären des normalen Fliegens ?
2: Ich fliege meinen Copter ja mit Kamerahalterung und steuere Nick über einen Schieber auf meiner Anlage an und konnte die Kammer bislang immer senkrecht nach unten stellen wenn ich es aber über das Wookong laufen lasse begrenzt dieser den Winkel auf max. 30° kann man dies noch irgendwo einstellen ? Konnte bis lang noch nichts dazu finden.
und kann man die "ich sag mal Geschwindigkeit" der Stabilisierung des Wookong einstellen ohne das sich der null Punkt verändert ?
Denn wenn ich die Werte verändere,verändert sich auch immer der null Punkt,den man dann Mechanisch nachstellen müsste.
 

rcfreak

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Hallo,

ich habe das Problem, das plötzlich meine 4 Motoren (X650 mi WooKong und Futaba 10CG) nicht mehr anspringen.

Auch nicht mit Gas nach links und Steuerung nach rechts. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?

Schon mal vielen Dank im Voraus.
 

rcfreak

Neuer Benutzer
Ja sind alle auf null. Wenn man die Batterie ansteckt, dann piepst es und die Propeller zucken leicht. Ich kann auch zwischen Manuell, Atti und GSP schalten. Die Farben der Lichter ändern sich. Aber die Motoren springen nicht an.
 

rcfreak

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Ich habe es rausgefunden. Beim Calibrieren T, R, E, A hatte ich offenbar irgendwie die Knüppelpositionen so verstellt, dass die Motoren nicht mehr ansprangen. Jetzt geht es wieder.... :D Und da bin ich echt froh drüber...
 
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FerdinandK

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Seip

Erfahrener Benutzer
Leute ich brauche Hilfe

Habe das Wookong ja jetzt auf ein Hexa Frame aufgebaut und bekomme das Teil nicht zum Fliegen er kippt direkt nach hinten Links weg.
Er gleicht gar nicht aus- Stecker richtig, Props gewuchtet,Motoren laufen auch recht Ruhig,Hexa in der Software eingestellt + Gasweg / Knüppel. Weis einfach nicht warum er nicht regelt.
Stecker auch alles überprüft....
Jemand einen Tipp?

Habe alles von unten nach oben gebaut um Störungen auszuschließen gleiches Elend...
Muss mit Roll fast bis zumanschlag gegensteuern im GPS Modus das er überhaupt abhebt und sich nicht direkt überschlägt....
 
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FPV_67

Erfahrener Benutzer
Bis Du absolut SICHER das alle deine Motoren richtig drehen wie es DjI in der Anleitung schreibt !
Dieses Thema hatten wir mit NaZa UND WooKong öfters ! Die drehen nicht immer wie mit anderen Bords !
Und wenn du zu WooKong gewechselt bist sehe nach ..
MfG Michel
 

Seip

Erfahrener Benutzer
Ja klar doch- kann dir das mit sicherheit sagen da ich gerade einen Erfolg hatte- habe den Motor gewechselt und er schwebt top.
Habe den Motor gerade vor mir liegen, er läuft super ohne Vibrationen und ich kann nichts merkwürdiges festellen.
Der Motor ist auch nagelneu keine Ahnung was das sein kann.
Werde Morgen den Verkäufer mal Anrufen, wollte ja direkt mal die Regler Tauschen gut das ich beim Motor angefangen habe :)
War natürlich der Rechte wo ich so gegensteuern musste.Da es doch schon sehr Dunkel ist werde ich Morgen nochmal etwas länger Testen / bzw. weiss einer wie mann so einen Motor Prüfen kann?
@FPV_67 bin ja mit dem Wookong zum Hexa gewechselt - aber danke würde lügen wenn ich noch keinen Propeller falsch Montiert hätte aber das ist dann auch das erste was ich dann nachschau.

Was kann den da sein das er dreht aber keine Leistung bringt??
mfg
 

Seip

Erfahrener Benutzer
Ne sind ja Goldstecker die wahren fest drin dreht auch einwandfrei- werde denn aber nochmal Montieren um sicher zu sein - wobei ich jetzt 2 zwei Tage gesucht habe....Habe die ganzen schön verlegt Kabel rausgerissen und alles auf die obere Platte gebaut weil ich dachte dort liegt der Fehler.
Werde berichten.
 

Seip

Erfahrener Benutzer
Brauche nochmal Hilfe habe soweit alles im Griff er liegt Stabil alles toll nur das er sich immer langsam nach Links dreht (als ob er die Zeit zurückdrehen will *g*)Habe Yaw schon auf einen drehschalter gelegt, um die Werte im Flug zu ändern aber nichts wenn ich den Schalter loslasse dreht er ca. eine viertel umdrehung nach Links.
 

FerdinandK

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FPV1

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