Hallo
Da der DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller V2 thread nun doch etwas unübersichtlich wird dachte ich das nun an der Zeit ist hier mal reale Erfahrungsberichte zu schreiben und zu sammeln.
Hier mal meiner
Meine Naza V2 ist heute um 15:00 Uhr bei mir eingetroffen . Nach dem arbeiten habe ich meinen Test Copter gleich umgebaut alte Naza V1 raus und neue Naza V2 rein . Alles verkabelt und befestigt Notebook raus Software Naza Assistant 2.12 drauf gespielt. Naza rangesteckt und gleich gesehen das sie die 3.10 Firmeware drauf hat. Der Assistant hat gleich das Update auf die 3.12 gemacht . So nun das übliche GPS konfiguriert Sticks kalibriertGains aus dem Bauch raus eingestellt auf Basic 150% 150% 120% 150% und Atti jeweils auf 100%. Dann raus auf die Wiese und festgestellt das der Magnetkompass nicht richtig kalibriert ist, schnell im Handbuch nachgelesen wie es geht und gemacht .Kurz gewartet bis alle Satelliten da sind und dann Motoren gestartet und Gas einen Zacken über Mitte . Und siehe da steigt wie an der Schnurr gezogen hoch , so in etwa bei 5 Metern halb Gas und der Copter stand wie angenagelt da. Gleich nochmal probiert und das selbe .
Ein paar ausgiebige Rundflüge im GPS und ATTI Mode gemacht , hält absolut genial die Höhe steht wie ne eins auf Position . Ich bin noch drei weitere Akkus geflogen mit dem selben Ergebniss und ich muß sagen ich bin begeistert .
Hier mal kurz das geflogene Setup
X-80 Motoren
30A Opto Regler
11X5 E-Props
3S 3600 Lipo
Naza V2
Eigenbau Rahmen
Ich hoffe hier kommen noch ein paar Berichte zusammen und der Thread wird nicht zugemüllt mit belanglosem .
P.s. Wer Rechtschreibfehler findet , darf sie behalten !!
Da der DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller V2 thread nun doch etwas unübersichtlich wird dachte ich das nun an der Zeit ist hier mal reale Erfahrungsberichte zu schreiben und zu sammeln.
Hier mal meiner
Meine Naza V2 ist heute um 15:00 Uhr bei mir eingetroffen . Nach dem arbeiten habe ich meinen Test Copter gleich umgebaut alte Naza V1 raus und neue Naza V2 rein . Alles verkabelt und befestigt Notebook raus Software Naza Assistant 2.12 drauf gespielt. Naza rangesteckt und gleich gesehen das sie die 3.10 Firmeware drauf hat. Der Assistant hat gleich das Update auf die 3.12 gemacht . So nun das übliche GPS konfiguriert Sticks kalibriertGains aus dem Bauch raus eingestellt auf Basic 150% 150% 120% 150% und Atti jeweils auf 100%. Dann raus auf die Wiese und festgestellt das der Magnetkompass nicht richtig kalibriert ist, schnell im Handbuch nachgelesen wie es geht und gemacht .Kurz gewartet bis alle Satelliten da sind und dann Motoren gestartet und Gas einen Zacken über Mitte . Und siehe da steigt wie an der Schnurr gezogen hoch , so in etwa bei 5 Metern halb Gas und der Copter stand wie angenagelt da. Gleich nochmal probiert und das selbe .
Ein paar ausgiebige Rundflüge im GPS und ATTI Mode gemacht , hält absolut genial die Höhe steht wie ne eins auf Position . Ich bin noch drei weitere Akkus geflogen mit dem selben Ergebniss und ich muß sagen ich bin begeistert .
Hier mal kurz das geflogene Setup
X-80 Motoren
30A Opto Regler
11X5 E-Props
3S 3600 Lipo
Naza V2
Eigenbau Rahmen
Ich hoffe hier kommen noch ein paar Berichte zusammen und der Thread wird nicht zugemüllt mit belanglosem .
P.s. Wer Rechtschreibfehler findet , darf sie behalten !!