Flydu Ultra Multiwii Flight Control board, on board GPS

Norf

Erfahrener Benutzer
#41
Hi,

auf den Baro auf jeden Fall einen offenporigen Schaumstoff aufkleben, aber so das die Öffnungen nicht verschlossen werden vom Kleber. Am besten den Kleber drum rum auftragen.
Baro hab ich je nach Einsatz an oder aus sollte beides gehen.
Du kannst auch ruhig den P Wert des GPS Hold gleich mal um 0.5 anheben.
Ist sehr soft von Haus aus.

Grüße Norbert
 
#42
Hallo
Wo sitzt den der Baro habe auf den ersten Blick keinen erkennen können. In der Anleitung steht auch nichts.
@norf
Wie hast du zwei Drei Punkt schaltet an der Dx6i?
 

Norf

Erfahrener Benutzer
#43
Hi,

anbei ein Bild wo man die Position des Baros sehen kann.
Silbernes Bauteil mit 2 Löchern drin.

DX6i kann man 2 dreipunktschlater über die Mischer realisieren.
Google einfach mal danach gibt gute Anleitungen.

Grüße Norbert
 

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#46
@Peter F. aus R.
Das mit schnell in die Höhe gehen hat meiner auch mal gemacht. Auch finde ich das er PH und RTH nicht schön macht.
Geht es denn bei dir jetzt? Wo lag denn das Problem
 

Blakden

Neuer Benutzer
#47
Hallo Leute,

ich "grabe" hier mal eine Leiche aus. Aber ich denke ein neuer Thread ist nicht von nöten.

Ich habe zwei Flydu Ultra FC, ein verbautes Board und ein noch "nacktes" Board. So wie ich in dem Thread lese muss nichts groß in der config.h auskommentiert werden damit der Copter fliegt, tut er auch (Bis auf GPS, was wohl ein anderes Thema ist).
Mein eigentliches Problem ist aber, dass wenn ich das Board an die GUI anschließe, Zählen bei mir unmengen I2C Fehler hoch. So wie ich beobachtet habe bis 25000 und dann Zählt es abwärts bis -25000 :confused:
Das Interessante dabei ist, der Fehler ist bei beiden Boards. Ich kann also ein Fehler beim Löten schonmal ausschließen, da ein Board definitiv noch unbestückt ist.
Da ich meinen Fehler in der Config vermute...hat jemand eine funktionierende config.h für den Flydu Ultra? Dann könnte ich das schonmal auschließen bzw. mit meiner abgleichen.

Vielleicht habt Ihr noch andere Ideen woran das liegen kann.

Gruß Blakden
 

Desaster

Erfahrener Benutzer
#48
Hi

Das ist die 2.4 Version

die config
sollte laufen
Is auf ppm , auf den Gaskanal eingestellt

und wech
 

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Blakden

Neuer Benutzer
#49
Danke Desaster

hatte alles richtig konfiguriert. Woran könnte sowas noch liegen? Fehler am Board selbst, aber dann gleich an beiden Boards?
 

Desaster

Erfahrener Benutzer
#50
Hi

Weiss nicht , vielleicht falsches Board in Arduino ausgewählt,? Unter Tools :Mega 2560 Mega ADK
Epprom clear mit 4096 machen vor aufladen des Sketches.---Datei --Beispiele--Epprom

Usb Kabel mit Verlängerung kommt auch manchmal nicht gut ,oder Usb Hub--direkt anschliessen an Pc

anderes Usb Kabel sonst ma probieren

Externe Stromversorgung fürs Board dann Usb anschliessen.

Hilft zwar nicht weiter ,aber meine Boards laufen.

und wech
 
FPV1

Banggood

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