FPV - Krefeld/Viersen und Umgebung?

Trawar

Erfahrener Benutzer
Wenn ich das wüsste, Motoren Drehrichtung im MP über Motortest geprüft alles ok.
Kompass kalibriert gegen gecheckt mit 2 Smartphones, alles ok.
ESC´S Kalibriert alles ok.
Im Stabi mode versucht abzuheben --> Flip.
Jetzt werde ich mich mal in das Loggen begeben und mal sehen wie ich sowas einstelle.
 

Cartman

Erfahrener Benutzer
Mach demnächst Videos von den Testflügen. Oft erkennt man auch ohne Log was passiert ist. Später siehst du auch schon vor dem Crash ob etwas nicht stimmt.
 

Trawar

Erfahrener Benutzer
Ich kann die log settings nicht speichern.
Ich stelle auf Default+Imu und sage write.
Es kommt die Meldung "geschrieben" wenn ich jetzt MP disconnecte und wieder verhinde steht, steht es wieder auf disabled.
 

hulk

PrinceCharming
cartman hat recht....
und zweitens kann je nach krabbelkiste oder softwarekombi mal ein problem beim beschreiben sein.
flip ist ja relativ.....beim start direkt, oder hat er sich aufgeschaukelt und dann...
ein logging ist immer aktiv.....reicht für das meiste.
hast du an den pids geschraubt?
hast du bevor du abgehoben bist mal die wirkrichtung geprüft?
hast du pitch negiert????? muss meistens gemacht werden.
 

Novulon

Erfahrener Benutzer
Wenn ich das wüsste, Motoren Drehrichtung im MP über Motortest geprüft alles ok.
Kompass kalibriert gegen gecheckt mit 2 Smartphones, alles ok.
ESC´S Kalibriert alles ok.
Im Stabi mode versucht abzuheben --> Flip.
Jetzt werde ich mich mal in das Loggen begeben und mal sehen wie ich sowas einstelle.
Motorreihenfolge (Nummerierung) richtig? Die ist bei jedem System anders... Habe mich letztens auch wieder vertan... :mad:. Resultiert auf jeden Fall in Flips :D
 

Trawar

Erfahrener Benutzer
Mozor 1 vorne Rechts drehung ccw dann im uhrzeigersinn weiter 2, 3 und 4 wo bei die Drehrichtung sich abwechselt cw, ccw und wieder cw.
Der Flip war bein Start bei ca. 25-30% Gas über die Rollachse nach rechts also linke seite hob ab.
Muss erstmal gucken dass das Loggen funktioniert, das finde ich jetzt wichtiger.
 

Trawar

Erfahrener Benutzer
Wenn ich pitch nach vorne drücke geht der Balken nach oben
Niemand hat was davon geschrieben dass das loggen schuld war
Ich wollte schauen ob es an den vibs lag
 

Trawar

Erfahrener Benutzer
Ich glaube ich weiss woran es liegt.
Ich hatte gestern die Kanäle in meinem Sender genau nach diesem schema eingestellt.
Nach Steffens ansage habe ich es noch mal überprüft und alle Kanäle waren wieder durch einander.
Also nochmal an der Funke verstellt, MP Disconnect und wieder Connect und siehe da wieder verstellt.
 

Anhänge

hulk

PrinceCharming
merkt man zwar bevor man abhebt, weil man die wirkrichtung prüft.....
selbst wenn die reihenfolge passen würde, würde dein pitch nicht stimmen.
ansonsten bist du ein magnet der scheisse anzieht.....wir sollten vor dir angst haben.

meine empfehlung wegen der 4 grünen balken;)
1) mission planner deinstallieren....restlos mit allen treiberresten.
2) sauber neu installieren
3) mit arduino einmal eeprom clear
4) quadx drauf
5) und alles neu machen

p.s. du nimmst nicht den apm planner, oder?


P.P.S wieso postest du das bild??? gehst du nicht mit sbus drauf???
 

Trawar

Erfahrener Benutzer
Ne ich nutze Mission Planner.
Wie viel musste ich beim Arduino im EEprom clear noch mal eingeben 4096 oder?
 

Trawar

Erfahrener Benutzer
Hab im Arduino nur das 512byte Sketch, EEProm ist jetzt sauber die ESC´S fangen anzupiepen MP ist wieder sauber drauf und Firmware wird gerade geladen.

zu deinem PPS. ja ich nutze Summe da hatte ich vielleicht einen Denkfehler, werde jetzt die Kanäle im Sender so einstellen dass die mit den Ausschlägen im MP passen. Hatte ich vorher auch gemacht und bei reconnecten war alles wieder anders.
 
FPV1

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