Update: also heute morgen konnte ich ein paar Flugtests machen. Auch mit geänderten PIDs
roll 0,8 0,10 25
pitch 1,7 0,10 40
Yaw 4,5 0,20 20
Konnte ich das 90° rechts Eindrehen nachvollziehen, sogar provozieren (3 mal hintereinander).
Im ca. 45° dive mit vielleicht 40% Gas wird Yaw instabil und kippt dann um 90° (heute immer nach rechts).
Dann wollte ich schon aufgeben und mal PIDc3 testen - und dabei ist mir ein komisches Motorengeräusch aufgefallen.
Beim Drehen mit der Hand hab ich dann einen starken Widerstand auf dem ReHi Motor bemerkt.
Damit ist natürlich klar dass man YAW nicht stabil bekommt.
Werd jetzt mal den Motor tauschen und dann weiter testen.
lg, Mario