So, muss mich auch mal einschalten
.
Mein Hexa ist auch (erst mal) grob fertig, einige Dinge werde ich noch ändern, dazu aber später mehr. Verbaut ist das multiflite Board, dass erstaunlich schnell da war. Motoren hatte ich teilweise noch als Ersatz von meinem H-Quad (den ich nicht mehr aufbauen werde, hier habe ich Rahmen und FC (AlienWii) über), ich hatte mir aber zusätzlich vier Motoren mitbestellt.
Die Füßchen von Binolein hab ich auch mitbestellt, er hat je eines mehr mitgeschickt, was auch gut war, denn zwei der 6 Füße sind beim ersten Zusammenschrauben (natürlich vorsichtig) schon zerbrochen, das Material ist schon sehr filigran. Die Verarbeitung des Rahmens und auch des FCs ist top, da kann man nicht meckern.
Nach dem Zusammenstecken (mit Orange Sat aus dem H-Quad) und Einstellen in Cleanflight (ohne Änderungen an wesentlichen Werten, eben nur konfiguriert) dann das erste Mal den Akku dran und: SCHOCK! Alle Motoren laufen fast unmittelbar auf Vollgas, der Empfänger hat gar keinen Strom. Also sofort wieder den Akku ab und noch mal unter CF über USB-Versorgung geschaut, da sieht alles gut aus, die Motoren lassen sich einzeln ansteuern und drehen auch (hab nur sehr wenig Ausschlag und nur einzeln getestet, über den USB kommt kaum Strom, aber sie drehen), auch der Empfänger hat Spannung (so hab ich auch gebunden).
Nach einigen Minuten Ratlosigkeit sehe ich, dass im beiliegenden Anschlusskabel des Board für den Akku im Stecker plus und minus vertauscht ist, das hätte möglicherweise auch der Tod für das Board sein können (das kann das aber wohl ab, scheint also einen Verpolungsschutz welcher Art auch immer zu haben). Kurz den Stecker auseinander genommen, die Adern getauscht und dann ging alles, wie gewollt.
Der erste Schwebeflug im Wohnzimmer ging schon mal ganz gut, er fühlt sich deutlich satter an, als der Micro-H, jetzt warte ich noch auf neue Akkus, von meinen mittlerweile 6 750er NanoTech gehen nur noch 3, die anderen älteren haben mich schon so einige Überraschung gekostet, ist nicht so toll, wenn der H-Quad in der Halle aus 5 m Höhe nach 1:45 vom Himmel fällt, weil der Akku keine Leistung mehr hat (Timer steht auf 5 Minuten, mit genügend Reserve zum Landen, wenn die Akkus was taugen).
Ich hab gesehen, dass hier einige die Motoren relativ tief in die Halterungen gedrückt haben (mit montierten Füßen), so dass die Oberkante mit den Haltern abschließt. Hat man dadurch irgendwelche Vor- oder Nachteile? Mir würde das so auch besser gefallen, die 820er Motoren schauen sonst schon recht weit oben raus.
Nächste Frage betrifft die Kabelführung und Befestigung. So, wie das jetzt aussieht, gefällt mir das nicht, wenn ich die Motoren jetzt nach unten schiebe, wird das freie Kabel zwar kürzer, ich würde das gerne aber auf den Armen sichern. Schrumpfschlauch? Gibt es leichtere Varianten?
Was noch kommt ist die FPV-Ausrüstung, 1g Cam von Banggood und VTX von ladrone ist bestelltm Step-Up auf 5V auch, wenn's ans Einbauen geht, kommst sicher noch die ein oder andere Frage.